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FEP高温电子线押出问题求助 - 无图版

FWP --- 2011-03-13 21:23:51

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1:导体:7/0.03mm,OD:0.22mm,预热温度:400℃,线速:100M/分钟,内模:1.3*3.0mm,外模:5.5mm,

生产时附着力达不到要求,客户要求为:0.08kg 以上,请问各位大侠我该怎么办?谢谢!

2:生产的成品线材再测试附着力时,是大是小,是什么原因,请各位指点指点,谢谢!

用的都是大金NP101的料

[FWP 在 2011-3-13 21:27:14 编辑过]

qinroxin --- 2011-03-14 08:10:34

2

线芯加热没,冷却水槽距离多远?
空心菜 --- 2011-03-14 08:14:23

3

主要是导体要预热,另外要用自动的放线架
zxc1472583 --- 2011-03-14 20:21:44

4

你是空冷 还是水冷·····  导体预热后 导体有没 发黑 或发黄? 导体外观是不是太光滑··  料温是否过高 ····

wjf5301107 --- 2011-03-15 09:53:48

5

首先,模具选择有问题,根据你的模具计算DDR=527与DRB=0.75达不到材料要求,你可以选择模芯外径为1.2mm,模套为3mm。

如果还有问题,看看你的导体是否脏,采用空冷就会没有问题了。

希望可以帮助你

watice --- 2011-03-16 00:12:56

6

看你情况多数是模具的间隙问题,把间隙调大些试试。
zta123 --- 2011-03-16 08:11:22

7

你的模具配的有问题。内模不大,外模用的太大了。换小点的外模,预热器不用开那高附着力也过0.1KG的

FWP --- 2011-03-17 15:03:23

8

请问楼上的朋友们,还有个问题想请教请教你们,望各位能不吝赐教!

导体:7/0.08TC;OD:0.38mm;大金NP101料;温度:1段300,2段330,3段350,机夹360,机头380,眼膜390,内模管径:2.8mm;外模孔径:4.8mm;

抽真空,空冷,内外模口平齐,椎体约长:1.5cm,预热温度150℃-350℃左右,再生产中附着力不稳定,就是指在同一段线材上剪线测试时附着力的数据都各有不一,很不稳定,时高时低,我能想的办法都想了,都调机不好,客户要求附着力必须控制在0.18-0.25之间,可我生产出来的附着力确是0.06-0.54左右,我用25机、30机都试了,都不行,线速约50-110之间也都调试过,望能帮我分析分析,指点指点我,不甚感谢......!!!

 

 

ahxccgq --- 2011-03-17 18:31:12

9

应该是模具有问题

第一个模具小了大概是2*4 模套9

第二个是模套大概是10

你试试

 

wjf5301107 --- 2011-03-18 08:47:37

10

这个我认为倒不是模具问题,你可以把椎体长度抽到3cm左右,另检查一下是否你的导体表面有油

游客 --- 2022-10-05 15:59:38

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FEP电线一定要抽真空吗
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