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编织挤出断料,请问什么原因? - 无图版
lvhai --- 2010-12-25 20:24:48
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我在做一款编织线,PVC料,编织外径2.8,成品外径3.3,内模3.1,廊长4MM,外模3.6,无廊长。
生产时在外径3.6以上时可以正常挤出,但再做小时胶料断掉,无法包在芯线上。
后换用4.5外模,想用挤管模生产,但还是在外径做小到3.8时断掉。
内外模距离调整无效。
胶料测试伸长率300%以上,用在其它产品时未发现异常,充实和挤管模(0.6MM厚度)都可以做。
请问高手是什么原因?
谢谢!
LUORI --- 2010-12-25 22:09:41
2
lvhai --- 2010-12-25 22:48:06
3
3.6太大吗?3.5也试过,不行。
挤管用过4.2外模,也不行。
是不是还要改小到3.3-3.4?
谢谢!
bsdtdw --- 2010-12-26 09:28:18
4
产品设计问题,护套厚度太薄了,不管你采取哪种押出方式,都容量出现断料,何况还是编织的半成品。
薄皮押出很讲究的,是个技术活,一不小心就出不良品了,可以从以下考虑
1.检查断料处是否编织不平整?如有,需要从半成品圆整,编织就开始控制。
2.编织线过内模是有抖动否,适当加大点。
3.放线张力一定要稳定.
4.这个结构只能采用挤管式押出,而且是很空的那种,并且押出速度要控制好,过快,过慢都不行,最好在40~60M/分。
5.模具,内模嘴能伸出外模即可,尽量用管壁薄的,0.15~0.2mm为佳,内模外管壁与外模口的厚度以1.2~1.5倍护套厚度为宜好.
lvhai --- 2010-12-26 10:45:55
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谢谢bsdtdw等的回答。这款线根据客户样板制作。
1. 编织平整。
2: 过内模顺畅。
3:张力稳定
4:用挤管也试过,内模3.1X3.7,外模4.2-4.5,不过速度还没到40-60M/分
5:管壁0.3,如果是4.5的模,差不多是1.6倍。
另外请问是否需要过预热机?
zhouwei --- 2010-12-26 12:50:40
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预热机没有用。
bsdtdw --- 2010-12-26 16:47:30
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内模一定要伸出外模才行,要做到芯线与外被没关系,按套管的押出方法。
lvhai --- 2010-12-26 19:41:58
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bsdtdw:内模一定要伸出外模才行,要做到芯线与外被没关系,按套管的押出方法。
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谢谢bsdtdw.
如果内模伸出外模,会不会很松呀?样品线不是很松,内层有编织纹。
XINYAHYF --- 2010-12-27 11:15:38
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lvhai:bsdtdw:内模一定要伸出外模才行,要做到芯线与外被没关系,按套管的押出方法。
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谢谢bsdtdw.
如果内模伸出外模,会不会很松呀?样品线不是很松,内层有编织纹。
套管押出附着力肯定会很松,内层看不到编织网纹的!
ll1gg22007 --- 2010-12-30 16:03:43
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不知道你说的廊长时什么意思,时成型区的意思吧,你内模有成型区,拉管的外模没成型区那能快的了吗,外模也得有5各左右的成型区
lvhai --- 2011-01-02 19:07:23
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问题已解决,是通过换胶料,全套管挤出实现的
谢谢楼上各位。
落叶无语 --- 2011-02-23 10:22:57
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用挤管式可实现