我们用90机生产0.75平方的芯线时外观很粗糙,速度只能达到300M/Min,再高外观很粗糙。
电线绞合外径1.15,成品外径1.7,内模1.3,外模1.8。
实际试机情况如下:
1:同样的料做外径2mm以上规格外观很好。
2:温度高低都试过,温度高点有好转。
3:外模用压力模,两段加压模都试过,尺寸1.6、1.7、1.8、1.9、2.0都试过,改善效果不明显。
4:模具角度20-60度都试过。
请问高手是什么原因?如何解决?
谢谢!
[lvhai 在 2010-12-8 21:04:34 编辑过]
应是塑化不好导致的,速度加快螺杆转速就会加大,塑料在螺镗内的时间就会缩短,塑化效果就会下降。
你可以增加滤网及增加温度来改善
90机,做这么小的线,不合理。
wjf5301107:
应是塑化不好导致的,速度加快螺杆转速就会加大,塑料在螺镗内的时间就会缩短,塑化效果就会下降。
你可以增加滤网及增加温度来改善
600m速度螺杆不到50转,不存在塑化不好的问题。
温度正常190,加到220度也不行。
期待其它解释,谢谢!
把温度降下试试
Ares:
把温度降下试试
试过,温度高点外观变好。
那你的螺杆长径比,与压缩比,是不是采用双螺牙结构的??
如果都没问题,那就是你的材料问题,开机速度超过塑料的临界剪切速率!你以前有开过这种速度没?
wjf5301107:
那你的螺杆长径比,与压缩比,是不是采用双螺牙结构的??
如果都没问题,那就是你的材料问题,开机速度超过塑料的临界剪切速率!你以前有开过这种速度没?
有一台机可以,但不稳定。
螺杆是双螺纹的。
同样材料开2.0外径的1000米线速都没问题。
换机型,用50--70机型就可以了,90机不好押。
zzzz:
换机型,用50--70机型就可以了,90机不好押。
问题是我们芯线外被都用90机,没小机器呀。
你们这叫用高射炮打蚊子
能改善的方法大家都说了,你自己调试的方法也很合理。该换机器开了老兄。
用90机开OD1.70mm的线材,
XINYAHYF:
用90机开OD1.70mm的线材,
奇怪吧,芯线外被全是90机,铁轴全是1000mm,绞线用1000mm双绞机,包括填充线。
只不过我们只生产电源线,要求不是很高。
lvhai:
600m速度螺杆不到50转,不存在塑化不好的问题。
温度正常190,加到220度也不行。
期待其它解释,谢谢!
从楼主设定的温度来看,温度有所偏高了,就降低塑化温度,PVC的话外模可选用普通外模1.7-1.75即可。
请问斑竹,新手上路,
我的50机,0.12的铜丝七芯,做外径1.3MM的,外模1.2MM的速度还只能做到60M/分钟,上了100M/分钟就毛糙了,上两百米就断线,真不知道你们怎么做的,
挤塑机大了.
楼主:试试刚刚穿好线开机的时候,猛押胶排料。多排去一些。
然后再直接开好线径,提高速度,不能让速度慢下来。
我们用80机开小线也是这样的 。
tangli:
请问斑竹,新手上路,
我的50机,0.12的铜丝七芯,做外径1.3MM的,外模1.2MM的速度还只能做到60M/分钟,上了100M/分钟就毛糙了,上两百米就断线,真不知道你们怎么做的,
机器温度太低了,需要调高一点。改用1.3MM摸生产。
速度太快了 ,压力大了;就断线。
90机生产1。7mm的线,螺杆送胶快,模孔出胶慢,机头压力过大了,如果有专业设计机头的厂家可以重新设计一个压力合理的机头,不然就只有换小一点的机器,我一直用70机开1。7mm的线。
线线缆缆:
机器温度太低了,需要调高一点。改用1.3MM摸生产。
速度太快了 ,压力大了;就断线。
斑竹,1.32的外模做线径1.25的应该可以了吧,温度185 200 215 223 230还是做不快啊
tangli:
斑竹,1.32的外模做线径1.25的应该可以了吧,温度185 200 215 223 230还是做不快啊
看你温度:难道是HDPE?
估计是你们材料的问题。
线线缆缆:
看你温度:难道是HDPE?
估计是你们材料的问题。
用的是LLDPE,HDPE开不出来