护套有破口 - 简版

xiaodao010
楼主
2010-09-14 11:01:49
我公司用150挤出3芯240截面时,会有很多小破口,但是没有整体断胶,表面塑化良好,温度正常,是排胶量不够的原因么?谁能给我分析一下!!
超能小蒋
1 楼
2010-09-14 11:07:02
是不是挤压力不够啊,进料口温度降低些,塑化段和机头温度提高些试试.
抗倭先锋
2 楼
2010-09-14 11:08:27

我们是挤垫层时有小破口,造成的原因是1,使用的回收料,2,开得比较薄,3,料的问题

空心菜
3 楼
2010-09-14 11:14:24
这个一般是料的问题,换批料试试
xiaodao010
4 楼
2010-09-14 11:20:09

个人认为是料的问题,温度可能也不合适,但是,挤185的时候就很正常,温度我们高低都试验过了,问题还是有,护套可以说是很厚了,比工艺要求值还厚。不知道到底有哪些因素,排胶量是不是很大的原因啊???

lllgc2005
5 楼
2010-09-14 12:34:33

你们用的是多大的设备啊?是不是模芯和模套之间的压力不够?

 

TCDL
6 楼
2010-09-14 15:49:50

最好要看了才好讲?

空心菜
7 楼
2010-09-14 17:43:15

可能楼主用的是回收料,或者买的料本身就有问题,

 

hrblg1234
8 楼
2010-09-15 14:06:51

最好你呢个介绍的再详细些,这么分析很可能对你也没什么帮助。

3*240(多大电压等级的)外径多大,150机模具怎么配的,用的什么料,生产时的车速

xiaodao010
9 楼
2010-09-16 10:19:10
3*240电压等级为8.7/15kV,外径为75mm左右,选用内外模具为78、88,生产速度好像为牵引20,螺杆80(记得不太清楚了。
hrblg1234
10 楼
2010-09-16 13:16:13
3*240的外径好像比你提供的数大,如果模具选78,小了
丑小丫
11 楼
2010-09-16 15:15:38
还是材料有问题,换个批次试试
xxld
12 楼
2010-09-19 11:31:48
1.材料有问题  2.温度高了
newday
13 楼
2010-09-19 16:58:25

料的问题大一些,

1.把螺杆清理干净,不使用上次开车机头残留料 2 .使用烘料3.不掺加打料4.把温控设备检查下5.模套选小点

★星中月★
14 楼
2010-09-19 17:13:23

材料有问题 密度是多少的塑料

clp521
15 楼
2010-09-19 19:44:40
料是什么材质
zhenghurui
16 楼
2010-09-24 21:47:09