[xie 在 2009-9-4 9:50:02 编辑过]
还有可能对氟塑料的加工温度太高了,你用的什么牌号的?加工温度多少?
340度左右吧。这种线护套(外被)非常的溥,编织毛头修也没什么用,有一点毛刺就起泡。所以做出来的线接口特多。
heweiahlx:
340度左右吧。这种线护套(外被)非常的溥,编织毛头修也没什么用,有一点毛刺就起泡。所以做出来的线接口特多。
加工温度正常啊!340度左右是正常加工温度啊!我现在在这边也做编织,没听说要过什么油的!楼主有考虑过来料不良的原因吗??
编织毛头修也没什么用,有一点毛刺就起泡
从你描述来看,不是加工温度的问题,是编织时断头太多,导致铜丝顶起绝缘层.建议你编织时检查张力是否不均,传动部位是否正常。押出时内模小一点。
怎么你们的温度这么低啊
我们这做的要375以上啊
首先要确定一下是材料中间起泡,还是外被层与编织层之间气泡,这2种的解决方法是不一样的
之前我有遇到这种情况,后证实是编织段头引起的,可以将编织线进行同上同下的原则进行管制,尽量避免有断头的现象。
F46机头温度一般380度,PFA机头在
420度左右。你可以在挤出前把油擦掉,或改用慢速编织机就没油了,编织毛刺要进行修理。
谢谢大家!这一批采用了同上同下,毛头少了不少.
起泡的地方是外层和编织层起泡。只要有毛头,处理过后,押出时还是起泡。有时起泡的地方很光滑,没有任务毛刺,应该上面有编织油引起的。
wjf5301107:
之前我有遇到这种情况,后证实是编织段头引起的,可以将编织线进行同上同下的原则进行管制,尽量避免有断头的现象。
何为同上同下的原则呀,能解释一下吗?
同上同下就是用于编织的铜锭长度(或转数)全是一样的,这样编织时锭子铜丝同时用完,也就可以同时上锭,同时全部换锭。这样可以减少因换锭而引起的毛头。
同上同下也要注意控制每锭的张力均匀合适,否则某些锭上的张力不稳断了,还是做不到所有锭同时做完。
要确认一下编织的时候是否有油甩在编织线上
如果用的是国产的告诉编织机有可能产生这样的问题,你可以在挤出机绑上不掉碎屑的抹布或者什么东西让编织线通过,看看抹布上有没有油迹,而且这样也可以减少油污。
有益的讨论
同上同下这样的浪费是否就多了
还是要编织工注意修啊
楼主的皮层厚度是多少啊???
把水槽往前
料温放低了
加预热
氟塑料电缆目前使国内的一个趋势,利润 ,性能,高频运用方面
同上同下的意思是。在换锭的时候,需要开断编织线。把换锭造成的毛头直接剪掉了。

起泡现像,如果不是导体毛刺的问题,那就是有以下几种原因:
1,加工温度过高。
2,氟塑料受潮,水份过高。加工前最好把料先用120度在烘干机上烘2个小时左右。
可能是环境的湿度太大,需要预热,且温度要高200°