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急的我火气痘痘都出来了:特殊无卤料的加工头疼问题 - 无图版
王艺郎 --- 2010-01-14 10:40:12
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提要:TPE材料磷氮系阻燃剂的无卤料的挤出时遇到的麻烦
0.5以上厚度都能通过VW-1 密度1.15 耐温等级105℃ 耐150 ℃热变形 伸长率500%以上 强度11PMa,耐压5000V 这些指标都好,就是加工的时候有点小问题
OD:6.5mm 的高频线 0.8mm厚度 70机 加工温度 155 180 190 190 195 190 185 螺杆转速已经快到极限 线速25M/min 螺杆压缩比2.5:1 长径比26:1
在加工过程中走了几百米之后,出胶量慢慢减少,(还在出胶)造成外观不良,甚至脱胶,必须开单动,人为地调整保证外观,十几米之后又恢复正常;其次是之后表面开始毛糙(正常出胶量),模嘴边缘有析出,这样的情况是否是打滑?螺杆压缩比后来换成1.8:1的还是这样的情况,温度也反复的调整、模具也磨光滑,又换成6.4mm的、之后又换成4.4mm做USB线试试(心想这下压力大了应该表面会好些了)几乎和前面无差别
这样的事情是属于什么情况呢,是属于打滑还是流动性不好说造成的?一个细节:在挤管的时候,螺杆一停止 料还有点流动的惯性 从模口出来的料很亮。牵引一段时间就不行了。
我请教各位,这有没其他调整的办法了,或是原材料配方本身就有的问题
hhsheng --- 2010-01-14 11:16:41
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zhangyitai --- 2010-01-14 13:45:09
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十年磨剑 --- 2010-01-14 13:48:20
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shoulei --- 2010-01-14 14:29:23
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caosir2008 --- 2010-01-14 15:13:30
6
螺杆压塑比太小,再换一天大一点的试试看。
马达功率也是需要加大一点的。
进料段的温度,尽量要低。
打你一巴掌 --- 2010-01-14 15:28:39
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1.温度加高(本身此类料就比较难塑化)
2.螺杆可以换成BM型螺杆
3.进料检验测熔融指数
wanghaizu --- 2010-01-14 20:33:43
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lsr66 --- 2010-01-16 00:02:11
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仅供参考
1,螺杆要用低压螺杆,2.5:1的肯定不能用.1.2:1-1.5:1比较合适,26:1的长径比也有点大,这种料在螺筒中时间太长不好,1.8:1的那个将就试试吧,希望能用.
2,出料不畅的问题,加工温度可能配置不合理.导致料在前段粘结,后面的料下不去,可以在螺杆转的时候观察下料是否流畅,建议参考材料说明书
3,在开机试加工时,要等待螺杆螺筒温度稳定后再试机,如果不知道多久是稳定,就等个2小时.
4,模口有析出,可能是正常的,很多无卤料都有这个问题.
5,表面毛的问题主要可能是a,由于打滑,料在螺筒中摩擦起热导致温度过高材料分解.b,设置加热温度太高.
[lsr66 在 2010-1-16 0:16:49 编辑过]
王艺郎 --- 2010-01-16 08:25:37
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19750425 --- 2010-01-16 10:19:42
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有两个原因:1、料的流动性差,换料试试
2、电机的功率小,至少换成35KM以上的电机。
你的螺杆没有问题,注意的是加工过程中要注意加热区的温度,要给机器及时降温。
janco --- 2010-01-17 11:01:55
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shoulong79 --- 2010-01-18 11:25:56
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