我公司有一款两芯电源线,芯线2.0两芯对绞,绞距为120,为什么押护套过导轮后绞距为变成只有50左右了,内模为4.2.
成缆后绞距为120和设定的绞距相同。
是我的一个朋友问我,我也是第一次遇到这种问题,所以想求教各位。
还真有点天方夜谭哦,,,
我司也碰到过这种情况,经分析,可能与绞向有关,但尚未通过验证。
与绞向没关系,左绞右绞都试过。也不是最后一点收线造成,我今天去看过,反正就是越开距绞越密。不过导轮的话就不会有这种情况。不知道与成缆机有没有关系?
这种想象还真没见过!
可以从生产线上看看,从什么地方节距开始变化的,再具体去解决问题
成缆机是新买的,节距从开始过导轮起就变了,而且是越变越小。
从放线开始到收线,确认绞距的变化。?
楼主自己说得有点乱了。按你开始说的问题肯定是出押出机放线导轮上,但你后面又说成缆机的导轮。
我帮你补充问题一次:成缆后的芯线绞距约120mm,但押出护套时绞距变成了50mm。
这个问题其实也不复杂。问题就出在押出机放线的导轮上。
你看到的绞距变小只是外部现象。(从机头到放线导轮那段距离),实际上已经押出的那些线材,开始有一部分的绞距比120mm还大,因为在生产的时候,线材是根据内力以及机器的牵引外力等做旋转运动。
开始生产时,生产好的线材绞距实际是比120mm大。绞距慢慢的退到机头和导轮之间(其实没有导轮,绞距也是会变小的,只是不会太明显。),导致绞距变小。
生产一段时间后,因为后面的绞距密,导致以后生产的线材实际绞距要比120mm小。
你可以让你朋友在将线材过导轮的时候,不要接触太多,只要用导轮固定线材的位置,就可以了。
16楼的说得很清楚了,我也是这样要他试的,要他把后面的线盘抬高和过粉机处在同一水平位置,只是不知结果怎样/还没和他联系。
同意16楼
1.查找一下你的设备,是不是哪个部位有反向作用力,导致绞距变小.
2.你的设备是否稳定,工艺参数设定是否合理(绞线机)
3.电线的其他品质有无变化,比如:同心度,外径,外观等
4.押出的引取稳定性
一般电线出模定型后变化比较小,你这个变化太离谱了.
成缆机的原因!!
应该是设备的问题吧,新机器毛病多的。
本来这样的不太可能,
我认为应从以下几点去查一下:
1、成缆机的种类,是单绞机,或是弓绞机等;
2、铜丝导体的绞向;
3、导轮是否出现异常,不转或是不灵活等。
不可能吧,会有那么大的差距,我在电线行业10年了,从来也没有听说回如此大的绞距差