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如何解决护套气泡? - 无图版
YUANGS --- 2009-07-21 09:11:28
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YUANGS --- 2009-07-21 09:13:36
2
lxg --- 2009-07-21 14:49:23
3
liu730320 --- 2009-07-21 15:59:44
4
材料含有水分的缘故吧
XJX7116 --- 2009-07-21 16:05:25
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小学生 --- 2009-07-21 16:20:57
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XJX7116:
CPE护套会出现这样的情况的,主要原因是胶的塑性过高,硫化速度慢,或者是氧化镁质量有些问题的可能性。
看样子,只是在护套表面有小泡,如截面硫化充分的话?还有就是硫化压力过高,温度过高,线的降温效果差也会出现这样的现象.
yallee --- 2009-07-21 16:24:42
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XJX7116 --- 2009-07-22 08:53:09
8
看样子,只是在护套表面有小泡,如截面硫化充分的话?还有就是硫化压力过高,温度过高,线的降温效果差也会出现这样的现象.也是造成上述现象原因之一。
上官无敌 --- 2009-07-22 17:25:32
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米苏 --- 2009-07-22 18:11:10
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小学生:1.3MPa的压力高吗???看样子,只是在护套表面有小泡,如截面硫化充分的话?还有就是硫化压力过高,温度过高,线的降温效果差也会出现这样的现象.
YUANGS --- 2009-07-22 21:09:53
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NEWFAREAST --- 2009-07-23 07:01:53
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小学生 --- 2009-07-23 15:30:20
13
米苏:
1.3MPa的压力高吗???
你家使用的硫化压力是1.3MPa吗?管道有水冷吗?
chqiku --- 2009-07-24 08:37:54
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zhuyaocun --- 2009-07-24 08:43:35
15
看到图片 基本上可以排除掉硫化压力过高的因素,因为电缆表面的气泡基本上是呈很奇特的“线条气泡”排列的。请大家注意!
最大的可能是材料,而且混炼的工艺也应该有点问题。
sun1001 --- 2009-07-24 12:25:10
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yzq --- 2009-07-24 14:41:58
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xdifen --- 2009-08-06 23:41:06
18
从照片上看,这只是空管排胶时的现象,但不知硫化线身是否也是起泡?
空管挤出时若胶量不足而进空气时就会出现上面的现象,看喂料口的料是否饱满?多加一条胶试试.
情定龙海2 --- 2009-08-07 11:04:22
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挤塑时抽真空可能会好些,
xo --- 2009-08-08 09:43:33
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如果是CPE,应该是以下原因:
1、硫化剂、促进剂过多;
2、混料时,CPE粉料没有压片、塑料;
3、稳定剂量偏少。
xo --- 2009-08-08 09:48:06
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如果是CPE,应该是有以下原因造成的:
1、硫化剂、促进剂是不是过多;
2、混料时,CPE粉料没有压片,塑炼,或塑炼不充分;
3、稳定剂量偏少。
ashui1986 --- 2009-08-30 09:13:29
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greatliang --- 2009-09-11 16:49:21
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mllin --- 2009-11-28 09:20:22
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我家生产的大截面矿缆也有相同的问题,但没有楼主家的那么严重,偶尔有泡。我家的硫化管道40m是老设备了,气压1.2MPa,速度4.5m/min,3*70mm2以上的基本有泡,泡有大有小,10m内可有一个,这种现象已严重影响产品质量,质检部门每次都抓住不放。还有CPE护套的门尼大概是60,180温度下焦烧时间36秒,正硫化时间2分40秒。
问题到底出在哪里?怎么调整还望各位专家帮忙解答出建议。
zhengliang --- 2009-11-28 10:06:08
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zhuyaocun:看到图片 基本上可以排除掉硫化压力过高的因素,因为电缆表面的气泡基本上是呈很奇特的“线条气泡”排列的。请大家注意!
最大的可能是材料,而且混炼的工艺也应该有点问题。
确实..呈现条状..
qibo0918 --- 2010-09-05 08:06:43
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hebaicheng --- 2010-09-05 13:50:54
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clzgb --- 2010-09-05 17:43:32
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把气泡锯开,看是否有滑石粉点。
ZL548888 --- 2010-09-06 23:11:31
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1、橡料水份过大,如果不是!2、再加2到5份氧化镁应该会有明显的改善!
kendy88 --- 2010-09-19 11:31:22
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wancheng --- 2010-09-20 21:04:42
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我们厂也有过这样的情况,这是机身或机头的温度过高,机身机头温度放低一些就好了,
dzhy2008 --- 2010-11-07 17:07:15
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同意15楼
材料因素很大
但也可以通过降压
增大对模距离
提高水位
来减缓