问题描述:我们电源线押出过程中总会出现如附件所示的扁线,分析是成缆引起的。概率是每1000米有2-4段长约40mm的扁线。
押出环境描述:1.押出机型:90机
2.缆芯为3*0.75 单支绝缘外径2.35
3.内模:5.0 外模:7.0
4.成缆眼模:5.0
5.实际押出外径:6.8
6押出速度:50米/分钟
请坛子里面的各路工程师帮出谋划策,给出分析和整套解决方案。不胜感谢!
扁线处切面如下:
与扁线相邻40mm左右切面如下:
扁线剥开如下:
arlene610:
模套选的小了
你认为多大合适呢
有2-4段长约40mm的扁线
1.是单边偏扁了这么多,那另一边呢?
2.绞缆可能太松;
3.内模有点大;
束绞的张力没有调节好,可能会是放线张力不对或绞合线芯有油
1.可能是成缆时涨力未调整好,
2.可能是内模偏小,
3.能否把扁的地方的截面图发上来给大家参考一下!
1、模具不配
2、成缆节距太大
3、抽真空试试看
成缆张力未调节好。
押出内摸偏小,建议用5.3的。
内膜确实有点小
yanglaoda:
内膜确实有点小
内模其实还算可以了 成品线圆整且不粘连
不过生产中在内模处会堆积很多滑石粉,1个多小时就堵满了 也挺烦
我家有70机
用小点的机器更好做些吗?
从图片上看:
1.你绞合不圆。可能是你绞合是张力太松、绞距偏大所致;
2.内模还可以再稍稍用小一些;
3.挤出时,放线张力调大一些;
楼上这位说的正确! 绞线时把外部张力加大,在押出时尽量把放线张力加大。
1.线材跳股,绞线不圆,
2.节距太长,放线涨力太松,弯曲时造成的
1》电源线因为单支绝缘线径大(外径2.35),所以在成缆过程中通常要采用退扭装置放线,或用管绞机成缆,消除因成缆扭转形成的芯线回转力,使成缆结构更圆整。
2》加滑石粉押出主要是为了客户开皮容易,同样加纸带绕包成缆也可以达到此效果,且没有环境污染,一举两得。
3》押出机型推荐:90MM螺杆,挤压式模具,可调机头。
以上供参考,谢谢!
绞线时三条线的张力不均,跳股所致
其实大家分析的都很有道理的,其实可以多方面去考虑的,但是主要原因还是因为绞距偏大所引起的,呵,,,可以试试把绞距改到80-100之间,绝对不会出现此现象,另关于过粉是,粉堵塞的想象,你可以把过粉机和机头的距离拉远点或把内模稍稍放大点,这样就可以了,呵,,,
其实 就是绞距太大 成缆张力没有控制好 不圆 而且滑石粉过的太多 赌住内模 半成品变形! 只需将绞距改小 并且将押出内模换到5.3 过滑石粉时 最好夹两块海绵 把多的粉夹掉!
我提几点建议:
1、挤塑时将模芯放大到5.2-5.3;
2、成缆节距比控制在16倍左右;
3、成缆时并线模可以再小点(软线);
4、成缆放线张力要均匀。
1,称揽的时候芯线张力不均匀,适当的调节张力;
2,眼膜应该选择4.9就可以了,注意滑石粉不需要过太多,最好装个刷子扫一下更好;
3,我看你的横截面里面芯线和外被材质比较松,应该包紧一点,或者换一种P数稍微硬一点的料;
以上三点可以杜绝此类现象发生。
仅供参考1`