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罐式退火铜丝粘问题 - 无图版
weizi2 --- 2007-01-05 13:56:52
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我厂铜丝退火工艺还比较落后,还在用罐式退火,退火工艺如下:
铜丝装罐------------- 闭炉抽真空到-0.1Mpa(大概6分钟左右)------------充氮气到0.4Mpa-----------加热(0.25mm以下加热到140度左右,0.25mm以上加热到180度左右)(温度计测量)-------------达到上述温度后切断电源,地窖中保温90分钟--------------吊出后冷却到50度左右,放气出炉。
不知是退火工艺的问题,还是拉丝工艺的问题(拉丝油、收线张力等),退火后的铜丝束丝时经常出现铜丝拉不直,弯弯曲曲,轻则经常断线,重则盘底部风的铜丝粘在一起,全部报废。并且这种情况大小规格的铜丝都时有发生,且盘底部分尤为严重。
不知大家有没有好的生产工艺,希望各位有经验者不吝赐教。
bakerchen --- 2007-01-05 16:19:09
2
中细丝采用罐式退火本来工艺就不是很稳定,主要与铜杆材质\罐子的大小\加热的快慢等多种因素有关,各个厂家的工艺参数不一定相同,建议你最好是调整工艺一步一步摸索,譬如将加热温度下调5~10度试一试,其次是保温时间缩短等几个环节控制,你所谈就是平时大家所谓的"巴丝"现象,通过上述两个工艺参数调整定会改善.多试一试就可以.
同轴电缆 --- 2007-01-05 16:21:42
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一般来说是退火温度偏高,还有拉丝末干,另外我们都是冲的是二氧化碳,
weizi2 --- 2007-01-05 20:39:39
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先谢谢楼上两位,我再调整调整看!
谁还有其他高见,还望不吝赐教,多多益善!
chinacable --- 2007-01-14 12:48:55
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肯定是温度搞了
lvhai --- 2007-01-14 14:51:16
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lilied --- 2007-01-18 18:17:13
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对罐式退火本人略知一二,发表一点个人意见:
1.退火目的是铜线经多道工序拉伸后,晶粒细化,晶格畸变、错位产生内应力,导致铜线硬化、延伸率和导电率降低,通过升温退火使铜线物理性能恢复。
2.升温后铜线晶体的变化有三个阶段,一回复阶段:当加热温度不高时,原子活动能力很低,虽然有微小运动,但晶粒无明显变化,晶格畸变程度降低,内应大大下降。二、再结晶阶段:当加热温度较高时,原子活动能力增大,晶粒向外扩展长大,同时晶粒减少应力。三、再结晶后的晶粒长大阶段:升温受热以后,变形铜线在刚完成再结晶过程,晶粒都能恢复得细小均匀,随着加热温度的过度提高,或者保温时间过度延长,再结晶后的晶粒会互相吞并而长大,使晶粒变粗,物理性能下降。
3.退火相关联系因素:铜线的材质、铜线的体积、铜线的温度、加热的方式、加热的设备、加热的时间、加热的温度
首先楼主的情况并没有说得很祥细,1、多少容量的炉子2、一次退多少线3、线盘是什么材质和平底钢板盘还是压力成型盘(两侧有空位区的)或者是铝材盘4、一盘装多少线5、盘尺寸6、叠多少层,每层多少盘怎么叠7、加温的是什么材料(炉丝、发热管、双相加控硅、燃烧物)。8、对退火后的品质要求(外观、延伸率)9、铜的材质(无氧铜、低氧铜、再生铜)10、楼主说指温度应该罐内温度吧(我原用的设备是炉内上中下三个温度指示,罐内顶部一个)
粘线是就铜的结晶格恶化,原子相互渗透造成的,就楼主已陈述的情况来看,有几个不合理的地方1、加热、保温时间统一一致不合理2、所设定温度一致不合理。加热和保温的时间必需应考虑到1、天气温度(主要是考虑到进炉时铜线的温度和加热时的温差)2、炉膛的温度(主要是考虑到是一炉一炉连着退,还是退火的时候不一定)3、铜线的材质(主要是考虑到无氧铜的加热时间相对短一点、含氧量高的铜线时间相对长一点)
建议:如果多是盘内粘线多的话,最大的影响因素是收线太紧,因为内外部的热胀冷缩不一致导致退火时内部靠得紧,粘线机会加大。解决的方法是1、控制好收线张力2、最好用两侧有空位压力成型盘,也可两侧些孔,即可缓解内部压力也可使内外受热均匀相对一致3、合理设置温度
温度的设定要和铜线的材质、铜线的体积、铜线的温度、加热的方式、加热的设备、加热的时间、加热的温度来做不同的设定,肯定是不能套用同一公式的,除非你的原料、设备、天气、退火时机、工艺、操作员工以及他操作的心情一致(呵呵)。平时应做大量的试验和记录,找出发生粘线时叠盘位子,粘线的程度,进行调整,达到改善的目的。
以上为个人心得,仅供参考。
另:润滑乳液也是有一点影响的,乳液越脏越不容易粘线,乳液越干净,粘线的机会略大一点。这里只做多嘴,解决的方法不要考虑这一点,拉丝乳乳液还是越干净越好,对铜线品质和模具、乳液的寿命是起决定性的。
haoshi --- 2007-01-19 10:03:18
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lilied --- 2007-01-19 10:32:28
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回复8楼:小拉后面加连退的设备我看过永雄和西格玛合作生产的,个人觉得不好推广,因为受退火速度慢的影响拉丝机的使用率大大降低,断线后操作麻烦,拉丝乳液不易干(速度太快时直接涂抹抗氧化剂效果也不定),机台总设计成本过高。
罐式退火成本低于连续银退火成本,长时间抗氧化性能好于连续退火成本,但是从品质稳定性(延伸率、线径)考虑,建议楼主还是用连续退火机台,不过在铜包钢大线径退火,好象还没什么好的方法可以替代罐式退火。
hwg62048 --- 2007-03-22 23:15:53
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hyy88 --- 2007-03-25 22:00:28
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我同意7楼的最后一点(润滑乳液也是有一点影响的,乳液越脏越不容易粘线,乳液越干净,粘线的机会略大一点。这里只做多嘴,解决的方法不要考虑这一点,拉丝乳乳液还是越干净越好,对铜线品质和模具、乳液的寿命是起决定性的)
还有就是收线的张力太紧!要合理调节!
cyz830 --- 2007-04-10 16:05:54
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可以试试英国Q8油,极清洁,使用中没有发现这问题
lilied --- 2007-04-10 20:19:08
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cyz830:可以试试英国Q8油,极清洁,使用中没有发现这问题
请教一下,Q8油是什么东东,第一次听说,让我也了解一下。谢谢
fangjie --- 2007-04-12 14:47:17
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7楼大哥很专业!谢了!
xiaolou1 --- 2007-04-13 10:26:12
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此种方法已经跟不上时代的要求了
eighth --- 2007-04-13 10:29:17
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lubotech --- 2007-04-24 22:43:55
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哈哈Q8是英国生产的一中拉丝油.
不知道大家得润行有没听过,Q8的负责人在06年上海线缆展上面有见过,不过偶不会英语,没办法沟通,哈哈.
如果大家知道:上海震雄,上海惠华,江西华夏,无锡巨丰,昆山恒亚应该就会知道得润行 13358045106何家志 www.--lubotech.alibaba.com.cn 大家可以看看
cyz830 --- 2007-05-03 11:59:24
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英国产Q8品牌拉丝润滑油,在国内知道人不多,但是国外许多大品牌电线电缆厂都用这品牌,可看www.--drawinglub.com.这个油确实很清洁的.
325606 --- 2007-05-08 21:01:43
19
wtx3007 --- 2007-05-14 17:02:24
20
yqj --- 2007-07-13 10:33:51
21
mrp0154 --- 2007-07-22 14:42:12
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我原来的单位的使用方法:先经过拉丝,再进连续退火,再至卷取轴,根本不会出现你所说的情况,(只要调整好拉丝机的速度,退火炉的电压,电流就可以了,以及蒸气的大小,我们是用蒸气进行退火,)
但是我这两天跳过单位了,做镍合金拉丝的,也是使用你这个罐式退火的,真不知道好不好用,是用氨气的,现在还没有开工生产,希望大家交流一下,
cqwang1 --- 2008-04-03 13:24:15
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appleseden --- 2008-04-04 21:54:38
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真的老土的方法了
老婆我爱你 --- 2008-07-12 12:52:26
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wenli308 --- 2009-07-06 11:27:23
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shijianhua --- 2009-08-14 22:25:56
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hswzh --- 2009-08-15 08:06:38
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这么小的单丝,罐式退火废品率很高;现在大都采用管道退火
litb --- 2009-08-17 20:02:01
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leadlub --- 2009-08-19 13:59:49
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cyz830:英国Q8油,用了不怎么好,润滑性、清洁性、防锈性都不太好,好像是在国内购买的便宜原料生产的。可以试试英国Q8油,极清洁,使用中没有发现这问题
wszwszwsz5 --- 2016-10-18 17:22:20
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