[hzw.007 在 2007-4-14 16:20:25 编辑过]
不知你线径做的是多大,外模用的是多大?
线径0.91 ,外模0.93 1.00的也用
模具没问题,应该出在冷却上,你是V弄冷却水槽吧,每个水槽后面和线平行,前面低于线2MM,另外在机头那段水槽水放的小点.再检查一下各导轮转动是否灵活.
现在看到问题了!
水槽与芯线紧贴着,芯线把水槽上拉出凹槽了,本来想把水槽下压,但是试过了,芯线在水槽里走的太长,下压也没办法解决.哪位朋友有好建议?
1、检查你的测量设备是否精确。可能观察导体的椭圆度。一般导体的椭圆度为100%。测量设备应经常清洁。
2、检查吹干工具是否有效。可以降低生产速度。如果有效果,可能是线芯有水。线芯粗糙、水质较脏、生产速度过快、吹干模过大、风力过小。
3、上述如果没有问题,那肯定是线芯有问题了。不知道同心度达到多少?如果同心度和线径稳定,观察水中电容是否稳定。如果水中电容稳定,那我可以建议你不要去理睬。。
4、可以检查一下水槽斜板是否调整正确。热水箱温度是否太低了。说明书会帮助你。
问题找到了,还没想到好办法解决
水槽与芯线紧贴着,芯线把水槽上拉出凹槽了,本来想把水槽下压,但是试过了,芯线在水槽里走的太长,下压也没办法解决.哪位朋友有好建议?
这样解决不了根本问题!
芯线连金属壁都拉出槽,何况是塑料泡膜,问题在于怎么修改这个水槽,现在还没想好!
胡涂:
1、检查你的测量设备是否精确。可能观察导体的椭圆度。一般导体的椭圆度为100%。测量设备应经常清洁。
2、检查吹干工具是否有效。可以降低生产速度。如果有效果,可能是线芯有水。线芯粗糙、水质较脏、生产速度过快、吹干模过大、风力过小。
3、上述如果没有问题,那肯定是线芯有问题了。不知道同心度达到多少?如果同心度和线径稳定,观察水中电容是否稳定。如果水中电容稳定,那我可以建议你不要去理睬。。
4、可以检查一下水槽斜板是否调整正确。热水箱温度是否太低了。说明书会帮助你。
好贴
首先我认为铜材有一定因素,如有的铜丝电阻率不稳定,其在连续退火过程中,延伸率就控制不好,其二开机过程中,为了控制好绝缘线径,不要使用联动控制,手动控制比联动要稳定.(这是我厂的经验),再是吹干装置一定要有效吹干单线水份,适当降低速度.
应该还有张力平衡,退火电压也有点关系.
泡沫不行,用羊毛毡试一下
前几天跟供应商提意见在水槽内装8个瓷导轮,与水槽平齐高度,可是供应商说在水槽内绝缘未完全稳定,支撑会引起绝缘外径不好..
请高手指点!!!
这到也是。。。
既然这样,在水槽内绝缘未完全稳定,支撑会引起绝缘外径不好,那你前面说芯线把水槽拉出凹槽了,那外径不是更不好,哈哈。。。还是随便垫一点柔软的东西吧,既经济又实用。
问题找到了,还没想到好办法解决
水槽与芯线紧贴着,芯线把水槽上拉出凹槽了,本来想把水槽下压,但是试过了,芯线在水槽里走的太长,下压也没办法解决.哪位朋友有好建议?
本来就是易损件,换新的。