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17模连续退火中拉机铜套替代材料或改进方法 - 无图版

oscar --- 2006-12-21 09:44:04

1

各位老大:1)我厂有台17模连续退火中拉机,退火方式像三角形式(没有预热段),退火导轮是铜的,装有铜套。

                      冷却液是拉丝油(浓度1%), 拉丝250-350公斤左右,铜套就出现凹槽,请问有什麽好的材料替代铜套

                      或方法改进?

                    2)拉出来的铜线24小时就会出现很多小黑点。不知什麽原因?

                      希望各位大哥帮想想方法,解决一下。谢谢

lvhai --- 2006-12-21 13:41:06

2

1:收线张力大吗?

2:退火轮好像是镀镍,具体要机器厂家才清楚;

3:黑点有两个原因,一是冷却液抗氧剂不足,二是没吹干.

lll333 --- 2006-12-21 18:23:27

3

找设备厂家解决

他们的电路设计和使用退火轮导电材料有问题!!

你遇到的问题都是设备厂家不好哟!所谓画虎画皮难画骨!退火设置不好仿制!!

国产(自己加工的,一般来说,不敢打击机械工业哟!!)退火轮都会打火花!打火花就使退火轮和铜线同时承受火花加工伤害嘛!OK

楼上说的镀镍是必须的,另外还必须大大提高退火轮表面精度和硬度才行,退火轮运行必须十分平稳,不得出现抖动,哪怕是轻微的。

oscar --- 2006-12-25 01:37:31

4

谢谢各位老大!

我一直把张力调到零的位置(0.8-1.2的出外),情况还是一样。铜套也换过镀镍铜带,还是没有什麽效果。机械厂家也没办法,解决不了,他说是按照台湾机做的,设计没问题,铜导电好,别的材料不行,一句话就不管了。

我厂用的冷却液是台湾今化的,浓度高了(高于1%),镀锡镀不上。改别的厂拉丝油,浓度调到2%-3%,拉小线还可以,0.8以上就会有一段段的黑线,大概百来米就出现一次(浓度低了效果更严重),请教是什么原因?

 

 

 

 

 

lvhai --- 2006-12-25 08:54:59

5

今化拉丝油不会有问题,浓度还可再降一点,请你们维修师傅用百分表测一下退火轮圆跳动情况,如果没问题,调整张力,张力如果太小一定会打火,还有一个问题是退火两个轮子必须有速度差,否则也一样会打火,机器厂是哪家?

bolang2004 --- 2007-04-02 13:06:00

6

哪位高手能讲详细点吗?

QJB --- 2007-04-10 11:35:37

7

大哥,退火用烧炖油,你用拉丝油,导电环应该是速度不同步的问题造成的吧,建议用测速器测一下,各轮转速是否正常

lx0099 --- 2007-05-03 17:37:19

8

退火万万不可用拉丝油,导电环可以用纯镍的
yhntgb --- 2007-08-09 20:47:15

9

要有一定张力,不是调到0,冷却油是不可以用拉丝油代替
oscar --- 2008-07-07 12:27:24

10

张力调大了,会把线径拉小。烧顿油也是拉丝油,只是浓度不一样而已,我问过今化公司了。

而且,烧顿油很贵,用不起啊。

烧顿油浓度再少点,0.8-1.0的线就拉不出来了。百来米就会有一处想烧过的痕迹,

也没看到线材碰到导轮边上打火。

yeyongjun --- 2009-10-29 14:32:59

11

退火铜轮外装镍带环或磷青铜环可以解决铜套损坏问题,拉丝行业中的在线退火机基本这样做的。铜线变色原因有几点:1、可用肥皂水或乳化液,浓度在2-5%,温度控制在30-40度。2、拉好后的成品尽快放在干燥的空调室内。3、退火区出线要用干燥无油的压缩空气吹扫,以除去线上附水。4、用羊毛毡将线压住。

dglawww --- 2009-10-29 16:59:29

12

       我不知道三楼说的国产退火轮都打火,是否做过调查,按道理现在铜线在线退火已经是非常成熟的工艺了,没有什么秘密可言,而且近几年国内几乎不再进口国外的常规拉丝退火设备。对于退火轮上线材打火应该主要有两个方面的原因,设备本身机械精度有问题,对于退火轮有一个跳动要求,主要考查径向,当然对轴端的窜动也有一定有要求,一般是检测包覆镍带后的精度,包覆镍带的间隙也有一定要求。另外在机械上每个退火的速度也有一定的要求,也就是退火线加热伸长对速度的匹配,如速度匹配不好,有可能将线拉细或在退火轮上打火;电气控制上主要是对张力的要求,最主要就是恒张力控制,因为退火电压对速度有一个自动跟踪控制,如张力控制不好,也会造成在退火轮上打火。另外退火轮相对机体还有一个绝缘要求。

       关于拉出的铜线24小时出现氧化现象,主要考虑退火冷却,冷却不好也造成铜线氧化。另外线上是否带有水分,水分必须要吹干。铜线在退火轮上打火也造成了铜线表面的损伤,也有可能出现上述问题。

 

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