90挤塑机生产电缆护套时有明显的合缝线是怎么回事? - 简版

HYDLDGX
楼主
2008-10-06 15:05:49
90挤塑机生产电缆护套时有明显的合缝线是怎么回事?急盼回复!
sa571328
1 楼
2008-10-06 15:25:23
先把机头清洗,如果还不行的话,那就得清洗螺杆了!
sa571328
2 楼
2008-10-06 15:26:55
机头用时间过长,磨损了也会这样,反正质量差的机头,很容易出现这个问题!
sa571328
3 楼
2008-10-06 15:28:32
有一点要注意胶料量的成份问题!
HYDLDGX
4 楼
2008-10-06 15:43:16
我前两天清洗过螺杆了,机头我没有看出有什么问题,会不会和温度有关?
ljh888
5 楼
2008-10-06 15:43:43
检查机头。
zwgcxj1975
6 楼
2008-10-06 15:50:17
机头内有死胶,清机头
jsnjwkq
7 楼
2008-10-06 15:58:07

挤护套时有明显的合胶缝,如其它问题都排除的话,那一定是机头有问题。

ludiyuanyi
8 楼
2008-10-06 16:07:01

一般就是这些原因,如楼上所说。

HYDLDGX
9 楼
2008-10-06 16:09:08
我怀疑温度有问题,不知有谁知道?
zishanfeng
10 楼
2008-10-06 16:21:51

挤出压力呢?

yjlw03
11 楼
2008-10-06 16:35:31

先检查一下挤出机头有没有问题,如果没有问题的话把机头区域的问题升高一些再看一下

caolaile7
12 楼
2008-10-06 19:05:36

我觉得也是机头死胶的问题

 

dlsgcw164
13 楼
2008-10-06 19:44:29

机头和胶料有问题

nu12345
14 楼
2008-10-06 20:10:19

我们公司也有过,关键是挤出压力和材料流动性

comingboy
15 楼
2008-10-06 22:55:10

1、压力不够;更换挤压模具

2、温度过低;

3、温度分布不平衡;

HYDLDGX
16 楼
2008-10-07 08:50:17
材料肯定没问题,因为别的机上用得很好,挤出压力也不会一坏就坏,因为原先一直很好的,死料倒是有可能,操作工马马虎虎的,今天我要亲自去看看.
同道
17 楼
2008-10-07 09:04:38

如果一直是固定的一个地方有合缝线,检查一下模具是不是花了

风雨123
18 楼
2008-10-07 09:34:55
检查一下模具与温度。
CHUNLI
19 楼
2008-10-07 09:50:32
温度没有控制好,胶化不好,还有就是把机头机芯改做成螺纹状,这种现象会没有,我厂现都是螺纹状没有这种现象,.
唐乾勋
20 楼
2008-10-07 12:41:07

提高温度

清模

qfy
21 楼
2008-10-07 15:50:27
如果是机头上没有缺陷,清洗过螺杆。那可能是机头上的加热圈有问题
bendanwei
22 楼
2008-10-07 18:45:46

要现在还没有发现问题的话再次确认一下你这批料是否好用?检查机头分胶体和模具配合是否存在问题?

真不行就再挤一次胶,看这个合胶逢是否是从开始就有,一般分析不会是因为螺杆和机头的清洁问题!

hehw
23 楼
2008-10-07 21:40:05
加块滤网试试,要不就要检查模具的角度和承线了。
秦冬利
24 楼
2008-10-07 21:54:06
检查一下料的熔融温度,如温度正常可能就是机头的问题了
阿文
25 楼
2008-10-09 08:03:14

其他的也不用说了,关健是:机头的分流器磨损了,应该换一个了

吉启荣
26 楼
2008-10-11 09:01:51

这个问题太简单了:

挤塑温度不够,塑化不好,机头压力不够,合缝肯定是在分流器的地方,与模具无关

JYDLDSJ
27 楼
2008-10-11 11:16:36

我是挤塑高级工,最有经验,合胶缝是和压力有关系的,全部出现在技塑机的外侧,胶料在外面合龙,老的挤塑机以前都有均压环,现在的都没有了,你看看,如果以前没有出现这种情况,现在有了,说明你的机头压力不足,从这个方面找原因吧!

我以前做低烟无卤料,加了三层漉网,结果就这样,你看看还是摸具设计、匹配的不好,还是机头老了,当然也和材料有关,但不是主要原因!

窦国祥
28 楼
2008-10-11 12:11:14
JYDLDSJ本家呀,谢谢你帮忙,只是我觉得这机头不会一坏就坏吧,原先一直好好的,就这几天,突然就有了接缝线,且护套外表总不光亮,不紧密,像有一层雾一样,这个料绝不会有问题,因为在别的机上很好,很光亮.我把机头温度提高了试试,从170一直升到190也没见效果,最后把一区的温度从165降到160略有一点效果,估计是压力不够,那怎么改进呢?
JYDLDSJ
29 楼
2008-10-11 13:55:41

什么料,根据您的描述,问题基本不在机头和摸具上,我觉得还是在材料的温度控制上,有问题大我电话吧15952771099

zwgcxj1975
30 楼
2008-10-11 14:03:41

我最近遇到过这类问题,升过温,也降过温,都没解决,最后把机头清干净,再挤出时就好了。

我估计是初开车时,机头温度过低,导致机头内死角存有死胶,挤出一段时间后,机头温度达到要求,但死胶并未排出来,挤出过程中逐渐带出形成合胶缝。

zwgcxj1975
31 楼
2008-10-11 14:16:43

我最近遇到过这种情况。

挤出机机身温度达到要求,而机头温度未到,这时开车会形成死胶存于机头死角,开车一段时间后,机头温度达到要求,死胶也排不干净,只会一点一点逐渐带出,形成合胶缝。

只有彻底清理干净机头,才能消除合胶缝。

zwgcxj1975
32 楼
2008-10-11 14:20:07

为什么看不到我发的帖啊?

明明金币和经验都增加了,为什么就是看不到我的帖啊?

skywang
33 楼
2008-10-11 14:41:59
我见过这种现象,是PVC的问题,没有胶化好!
HYDLDGX
34 楼
2008-10-12 08:54:07
我可以肯定的是料不会有问题,因为在别的机上好用的,我观察下来还是压力不够,温度大概也不会有问题,我都调整试过了,这个从开机挤料时就有合缝线了,我咨询过塑机厂的,他们有的说螺杆要换了,也不知是不是这回事。
吉启荣
35 楼
2008-10-14 10:40:25

用BM螺杆试试,增加料的回流和混合

塑化不好是肯定的

kaixiwen
36 楼
2008-10-14 11:19:37
机头模口温度偏低以及排胶压力低的原因。
za8373
37 楼
2008-10-14 23:26:54
材料问题
HYDLDGX
38 楼
2008-10-15 09:18:22
我的这台机本身就是BM螺杆,现在基本判断是压力不够,与塑料和温度无关,现在准备从两个方面来改进:一是换螺杆,二是改进机头,换螺杆成本太大,我今天先把机头送到塑机厂去改进一下,听他们说装一个什么东西会好点.感谢这么多朋友关心,有没有效果我过两天试好了再向大家汇报!
zwgcxj1975
39 楼
2008-10-15 09:23:42

我公司使用的挤塑机是老式设备,也多次出现这种问题.

我分析原因是机头和机脖连接处加热片效率低,升温慢,机身温度达到后开车时,由于机头温度低导致有生胶团存于机头死角,在挤出过程中逐渐带出,形成合胶缝.

出现这种问题应将机头清理干净,才能消除合胶缝.

要避免这种问题,开车时应保证机头及机头连接处温度达到工艺要求.

33lin33
40 楼
2008-10-15 14:11:33

楼主的问题和我的一样,今天刚解决。就是压力不够,加了层过滤网就好了。

steven2008
41 楼
2008-10-18 12:36:26
机头设计不合理,压力建立不够。
huangjing
42 楼
2008-10-18 15:49:15

我同意楼上的观点

 

漂泊
43 楼
2008-10-25 16:49:46

我认为可能是你的挤出机机头的温度较低,需要适当提高温度。

雨后阳光
44 楼
2008-10-31 19:34:06

好些人有这样的问题,建议楼主把这个问题给结贴了。

yan
45 楼
2008-10-31 20:41:09
机头温度太低、胶料本身问题、机头压力太小
广意通讯
46 楼
2008-11-01 09:29:59
上面的意见我都不同意,根据我的经验是属于到料管部分所昌盛的结合线,检查料管有无损伤,再将到料管清干净,将计量段合计头温度加高即可
icyspring
47 楼
2009-07-27 13:13:16
中机头适当加点温度。
hyszjm
48 楼
2010-11-22 11:52:26

出胶量的问题

taimin1988
49 楼
2010-11-23 13:30:37
机头温度高点
aaron3211
50 楼
2010-11-24 15:06:01
你可以baidu一下合模线,如果我没想错的话。
bhn
51 楼
2010-12-02 09:52:48
先看温度,过高、过低都不行,再看材料,换另外厂家材料试一下,最后看是不是机头的分流器和分流环是不是磨损了,合胶缝的产生主要是机头处压力不够,材料不能很好粘合!
nnn111
52 楼
2010-12-02 13:14:55

我觉得是机头死胶的问题

游客
53 楼
2024-08-29 14:53:48
学习了