生产遇到两个难题 - 简版

2275378022
楼主
2026-03-09 13:40:24

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问题1:见上图,1+7成缆结构圆整,之前正常生产60m/min速度,没有见过此种异常。目前提速至80-100m/min速度出现空包,剖开线观察缆芯没有异常,护套内壁也光滑。请大家帮忙分析空包形成的原因(ps滑石粉、PVC塑料没有受潮)


问题2:见下图,5G6的半成品,挤出护套时,会有点状凹凸,外观凹凸对应护套内壁有塑化良好的料粒。小平方没有这种情况,几次生产大平方都有这种现象,请大家帮忙分析

1.jpg


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http
1 楼
2026-03-09 16:16:28
qq83084846
2 楼
2026-03-09 16:23:59
问题1:缆芯表面有水,挤出护套气化形成起包。
问题2:胶料塑化不良或长时间未更换滤网,滤网破裂带出杂料老胶所致。
psy
3 楼
2026-03-10 07:58:23
清晨
4 楼
2026-03-10 11:25:47
过来学习一下
2275378022
5 楼
2026-03-12 16:07:10
问题2已解决,大幅度提升螺杆转速,增加材料剪切和推送,目前生产一万米表面都很好,此类现象没有再发生。
mnnf445
6 楼
2026-03-14 10:06:31
匿名
7 楼
2026-03-16 16:53:02
yatou
8 楼
2026-03-16 20:06:03
还有一个难题解决了?

XAT777
9 楼
2026-03-17 19:57:57
问题2有可能是挤出机老化,炮筒内壁磨损严重导致胶料塑化不充分,在做小线时因为模嘴小膛压积热塑化良好,大线模嘴大膛压不够塑化不充分。可以选择更换炮筒、升高炮筒温度、降低喂料速度。或者直接找胶料供应商调试材料增加流动性,提高塑化。我做胶料的,客户有些时候小线做的好,大线做不好,就是找我们改材料。
Ericzll
10 楼
2026-03-18 13:08:11
问题1  挤出速度上来了  模具配比是不是要调整?
2275378022
11 楼
2026-03-18 14:39:15
Ericzll:

问题1  挤出速度上来了  模具配比是不是要调整?

求解,为啥要调整模具配比,是为了减小熔体压力吗

02030224
12 楼
2026-03-19 08:40:57
1.线芯有水,或受潮,护套挤出高温蒸发造成护套起鼓。
2.图片看不太清,如果不是护套的焦烧或塑化疙瘩,那应该是缆芯粉子涂得不均匀:多的地方,护套挤出时胶料会打滑,造成护套外观不平整。
andypost
13 楼
2026-03-19 09:17:10
挤护套时加一层包带+飞机模托包完美解决以上问题,且护套外观超级好看!
游客
14 楼
2026-03-20 15:09:56

滑石粉的问题吧

xinlin519
15 楼
2026-03-20 15:14:29

1.空包的问题可以增加模具压力,或者换长过料路径的机头解决;

2.凹凸的问题除了以上同行说的洁净度,生老胶控制外,检查下螺杆电机的皮带是否打滑需要更换,检查下螺杆磨损程度,如果螺杆和螺缸间隙大了,就要更滑螺杆螺缸了,这个可以测单位时间出胶料和新螺杆的差异。

3.然后把下线用烘箱低温烘下再挤出,有热风机在线烘更好。

YX0254131
16 楼
2026-03-22 13:28:04
YX0254131
17 楼
2026-03-22 13:29:51
线速提升了,可能防线张力不稳,可能导致这种现象
2275378022
18 楼
2026-03-25 15:59:27
今天又提了一次100的速度,增加模具压力表面不美观,有绞合纹路,调模间距也调不出比较好的状态。下次看看张力方面吧