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护套生产中时常出现出胶量不稳的问题,喇叭口忽大忽小,很是难控制? - 无图版

同乡人 --- 2007-10-28 11:50:49

1

护套生产中时常出现出胶量不稳的问题,喇叭口忽大忽小,很是难控制。本人认为材料有问题,不过调调模芯前后距离,也能好些,就是还是不能根除,问大家有没有碰到这个问题啊,怎么解决呢。多谢
haimooo --- 2007-10-28 18:24:01

2

联系电工(弱电)
lllgc2005 --- 2007-10-28 20:15:14

3

首先我想问你的喇叭口忽大忽小的时候护套厚度是不是有变化,同时就是料的塑化是不是有变化

我有过这样的经力如果后度没有变化,塑化程度有变化就是料的问题,2样都有变化还是料的问题,只有厚度有变化那就是机器的毛病了

cuijiude --- 2007-10-29 08:51:42

4

出胶量是否够啊,查核机器及螺杆是否满足材料及产品需要
yanglaoda --- 2007-10-29 10:49:41

5

你的螺杆是不是该清了?

螺杆积变质料太多也会有这问题

binhao2005 --- 2007-10-29 10:52:05

6

最好你能说一下,你用什么机型生产什么线型,料的材质。这方面的问题大都与:

 1. 原材料性能       2.  线材结构       3. 生产制程中的各种调试。   4. 机台性能,  

主要与这些东西有关。

cgl54321 --- 2007-10-29 15:10:52

7

个人认为:

1、你的模芯与模套的位置有问题;

2、你的放线架、牵引、收线架的张紧是否有问题。

3、你机器的温度设定也有可能存在问题

4、你的缆芯你量过没有,是否大小不一。

同乡人 --- 2007-10-29 19:33:10

8

本人干这一行已经有15年了

这个问题一直困惑着我,我的感觉是材料的问题,只是不知道怎么解决。

机台是150,PE,变细时,表面塑化几乎没有变化。只是在调节模芯前后距离,有时能有改观,但还是不能根除。

JYDLDSJ --- 2007-11-01 14:31:14

9

兄弟,我也有同感,有些问题要自己总结,这些实践的问题书上没有的,我挤塑10年,科班生不能解决的。

我就知道你用的是PE料,我们做通信电缆,光缆,90机,纵包后缆芯很稳,牵引和螺杆都测过速了。

我总结的原因两点。1:你的模具配模不合理,有时稍微调整一下,哪怕0.1就会有改观的,挤管式模芯稍微后缩一点,不要和模套口平行。

2:材料确实有问题,不排除有回笼料的存在,造成流动速率不均匀,拉胶时长时短 。建议材料进厂前检测融溶指数。你在换另一家的材料看看有没有此类情况发生。

JYDLDSJ-007@163.COM    QQ :294603248

 

随风9088 --- 2007-11-01 15:05:42

10

本人认为:

1、放线涨力不当,放线盘同心度差是没办法将涨力调好的。

2、线芯粗细不同、表面光洁度差异。

同乡人 --- 2007-11-01 18:26:16

11

JYDLDSJ:

兄弟,我也有同感,有些问题要自己总结,这些实践的问题书上没有的,我挤塑10年,科班生不能解决的。

我就知道你用的是PE料,我们做通信电缆,光缆,90机,纵包后缆芯很稳,牵引和螺杆都测过速了。

我总结的原因两点。1:你的模具配模不合理,有时稍微调整一下,哪怕0.1就会有改观的,挤管式模芯稍微后缩一点,不要和模套口平行。

2:材料确实有问题,不排除有回笼料的存在,造成流动速率不均匀,拉胶时长时短 。建议材料进厂前检测融溶指数。你在换另一家的材料看看有没有此类情况发生。

JYDLDSJ-007@163.COM    QQ :294603248

 

看来老弟是碰到过这个问题的咯,材料是肯定有问题,我已确定。不过有没有根本的改观办法啊。模具也曾调换过,就是不能根本解决。哎
lllgc2005 --- 2007-11-10 00:33:20

12

我昨天又有同样的问题   是冷却水一下大一小造成的塑化不稳定

同乡人 --- 2007-11-10 19:18:23

13

lllgc2005:

我昨天又有同样的问题   是冷却水一下大一小造成的塑化不稳定

你说的是螺杆冷却水吗,我们这里是不用的啊
lllgc2005 --- 2007-11-16 09:56:25

14

lllgc2005:

我昨天又有同样的问题   是冷却水一下大一小造成的塑化不稳定

你说的是螺杆冷却水吗,我们这里是不用的啊

哦是这样啊        你有没有考虑过模擦升温   你是开机加速度的时候发生的还是正常开机是时不  时发生的

hehw --- 2007-11-18 02:23:04

15

如果是PE料,离下料口最近1~2区,即送料段温度变化对出胶量的影响很敏感,可能导致所谓的"喇叭口忽大忽小",如果对产品没影响,就无所谓啦;如果有影响,按以下方法试试:

调整温控器,使送料段温度稳定,变化值不要超过3度;加长模具的承线,即模口的圆柱段,模套承线长度为孔径的1倍以上,模芯的外承线比模套的内承线长1.2倍间隙以上;最次,机头、模口温度不导致PE料温度骤降,保证PE料[本色时],接近透明状态。

试试吧,可能有点用。

xue8853 --- 2007-12-08 11:47:05

16

与温度控制、螺杆转速的稳定性有关,与使用材料的熔融指数也有关,可以从这几个方面找原因
江风 --- 2007-12-12 16:50:18

17

是不是采用挤管抽真空进行生产的
lmuhsy --- 2007-12-21 12:39:48

18

楼上说的有点道理哦,

李中和 --- 2007-12-21 16:58:38

19

你开的是那种胶料?料和螺杆是否匹配?因原有很多的此类问题是用PVC螺杆做PE料造成的。机台的主机和引取速度是否稳定?速度不稳定也有可能。
任我行 --- 2007-12-22 08:44:06

20

原料的流动性的问题,可以跟供应商联系

会友集团 --- 2007-12-24 14:55:36

21

一般挤出机转速不稳定对挤出量有变化的,在就是加料段的温度太高也会影响挤出量的,牵引的速度不稳定也会有影响的,再一个就模芯和模套配的不合理,太大等原因都会造成的。

竹盐 --- 2007-12-31 10:35:21

22

如果螺杆转速和迁引速度没变化,就应该是材料的问题。
押出班长 --- 2008-01-03 13:39:28

23

要看护套上有没有小坑,如果有那就是模具不匹配,如果没有就要考虑的多了如,押出机是否稳定,还有螺杆是否集的杂质太多。。。。。。。。。。。
好知 --- 2008-01-08 20:58:23

24

是否材料本身流动性不好,要求供应商改善材料流动性,或适当提高塑化段温度应该可以解决

 

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