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束丝电阻不合格问题求助 - 无图版

stanly --- 2013-08-19 10:03:38

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情况是这样的,车间用650束丝机和500束丝机束丝导体,检验做首件,末件导体检测时导体电阻都合格,可是中间抽检的时候导体电阻不合格。操作过程没有变化,设备没有问题。请问大家怎么控制?怎么预防这样的事情再次发生?
w287030375 --- 2013-08-19 10:27:03

2

成品合格就OK
stanly --- 2013-08-19 10:53:13

3

2楼,如果成品合格就不会出线中间抽检这样的过程了,因为生产的是汽车电线导体,下个工序是线束厂,需要一段一段的用,客户用的时候出线导体电阻不合格,才促使公司做中间抽检了。放线张力不变,导体单丝不变,收线张力是设备根据收线盘重量进行自动调整的,生产速度中途没有变化,所以一直很困惑,为什么首、末件检测合格,中间就不合格。急!!!

bsdtdw --- 2013-08-19 11:31:22

4

首检合格是多少呢?一般都要有点余量才行呢.

有做过CPK吗?

stanly --- 2013-08-19 13:17:04

5

首检和末检的合格率富裕度在98.5%以下,电阻的富裕量足够了。这个电阻标称是5.8,失策基本都在5.713以下。

bsdtdw --- 2013-08-20 08:18:34

6

中间不良的部分有没有测单丝的直径和电阻率,再和头尾的比较.

首检和未件检验是如何进行的,在一盘线,还是一个订单开始和结束?

hswzh --- 2013-08-20 10:36:40

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1、导体表面硬化;首末检时速度不高,不是正常的生产速度,所以,如果模具带点紧压,导体表面有硬化会增大电阻。
2、线径拉小了,束绞中,线径拉小难以避免,尤其是“熟线”。
你说线径不变,张力不变,生产速度不变有验证依据吗?
stanly --- 2013-08-20 11:49:19

8

6楼,首末检指的是同一盘收线轴的线。7楼,你提出的首末检速度问题,我方是要求操作工开到正常速度后,停车,倒下停车时惯性速度线,大约在30米左右,然后测电阻,我们选用的模具基本都是根据计算外径+0.15左右的眼膜,所以不存在紧压,生产速度没有变化是生产过程中突击抽检的。符合速度一致。
jolinchen --- 2013-08-20 19:55:36

9

樓主可以將絞銅的速度降低點試驗下.
moveitgogo --- 2013-08-21 20:54:58

10

导体的电阻率都是有波动的,先算下理论的余量大不大吧。你的给的数据看,余量太小了!
建议加大束丝导体的直径.

djt7009 --- 2013-08-23 11:16:47

11

取一盘导体,进行分盘,测试下导体中间的截面,与首尾的截面做个对比,如果是中间线的截面变小,就是单丝的余量太小或张力变大,单丝拉细了,如果截面相差不大,就是在挤出过程中出的问题。
dzhy2008 --- 2013-08-24 09:36:45

12

测单丝直径、测单丝根数,对比首尾变化

发数据,我们一起分析下

weihong124 --- 2013-08-24 22:00:53

13

首件与未件都是没张力的,中间的张力大了,导体拉小了。你量一下中间的导体看看是不是比头尾小呢

stanly --- 2013-08-26 10:37:23

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首先谢谢大家,我再说的详细些,生产导体时,测量方法是,要设备达到生产工艺速度,然后停车,将停车滑动的长度倒下来,剪短,测量工艺速度生产的那断导体电阻,同样方法测量导体尾端。所以不存在没有张力的情况。另外导体电阻和分线盘的距离大小有没有直接关系?一般距离多少合适?也就是说入线角度大概在多少是比较好的?
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