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连续退火拉丝机退火后铜线伸率不合格 - 无图版

ice2651 --- 2013-05-15 19:53:51

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求助各位,我公司最近出了一个怪现象,就是用2.15mm铜线(退火后的)用连续退火设备改拉0.85mm铜线,一共800kg 7轴,当时检验伸率合格,大约在26左右,将这些铜线外加工扶绕成小轴后约120轴,在检测铜线发现,120轴里90%伸率不合格大约 在5左右,请问这是为什莫??望各位赐教,是不是因为用改拉线的原因?急等回复
宏泰机电 --- 2013-05-15 21:28:04

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此现象属于正常,原因是你倒轴过程中可能是由于张力或其它原因.导致已经软化后的铜线再次发生硬化,使长率自然不稳定不合格了. 建议不要使用此种方式进行导轴换盘. 连退设备一次拉到合适的线盘上就进行绞合,要不要就用管式炉加工.
ice2651 --- 2013-05-16 06:16:10

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感谢楼上,可是我测量倒轴后的单线外径,几乎没有变化,还有其他原因吗。原来我们都是用3mm硬态进线拉制0.85软线,一直没问题,这次用2.15软态进线拉制0.85软线,就出现这种怪现象。设备,材料厂家,人员都没变,望赐教,谢谢
xiaosha --- 2013-05-24 15:19:50

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硬铜和软铜退火时是不一样的。

铜线拉丝机 --- 2013-06-10 15:40:54

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你的延伸率差多少,是不是不均匀
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