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[问题求助] PP绝缘挤出椭圆,扁

P:2015-12-16 23:18:01

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PP绝缘比较厚,挤出总是椭圆。掺了20~25%的HDPE还是没有改善。降低挤出温度也没变化。由于第一段水槽加热不好用,只能用冷水冷却。试着将第一段水槽尽量远离机头,效果还是不明显。使用模具小于产品外径:<div style="font-size: 13.3333px;">导体外径0.75mm,绝缘外径2.4mm。不知道大模套是否会改善。挤出一直扁,而且还时常没有附着力。模套试过2.25mm,2.3mm,更小的也试过,但没效果。</div><div style="font-size: 13.3333px;">大家帮忙出出主意,谢谢!</div>

preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉

P:2015-12-17 08:19:11

2

这个线不算厚,你没说出PP的型号,选用挤出级PP不需要加LDPE使用三角形温度,机头和出口尽可能放到最低温度

helical marking - 螺旋标记 (0) 投诉

P:2015-12-17 08:27:04

3

你看看你的PP材料 《熔体流动速率》是多少, 如果太大的話材料成型會有問題.

我們現在用凱波的

CAP-6001
熔体流动速率(230℃×2.16kg) 2.0-3.5 g/10min

做臂厚線材效果不錯的.

exit capstan - 出线牵引轮 (0) 投诉

P:2015-12-17 18:51:29

4

国产的PP,主要是因为温度不对头吗?我已经将模口温度降到195度了,还要再降低?

laser welder - 激光焊接器 (0) 投诉

P:2015-12-17 18:52:04

5

我用这个是2.5的熔融指数。也不算高啊~

Cut-to-length wire - 定长切割线 (0) 投诉

P:2015-12-18 14:15:21

6

如果降低了模头和眼模温度,减小了外模直径都不行的话,降低速度是最佳选择,或者加EV吧

cable-production worker - 电缆工人 (0) 投诉

P:2015-12-18 16:43:50

7

2.4的线径用2.25/2.3的外模,也亏你们想得出来!<div>换个2.5~2.55的外模吧!</div><div>另外,不要用平口模,得用加压的,预热是必须的,否则是不会有附着力的。</div>

test method for abrasion - 刮磨试验方法 (0) 投诉

P:2015-12-20 20:27:42

8

加了EVA会影响介电常数的吧?

regulator - 调节器,调压器,稳压器 (0) 投诉

P:2015-12-20 20:29:42

9

用的是加压外模。预热也120度了。<div>用2.5~2.55的外模线体表面会不好的吧?</div>

cut-off range suppression ball - 阻塞抑制频带 (0) 投诉

P:2015-12-21 08:32:09

10

按我的经验,稍大一点的外模对线扁或者椭圆是有帮助的。

symptom - 迹象,表征;故障特征 (0) 投诉

P:2015-12-21 11:44:23

11

外模肯定要加大了,这种线佷简单了

hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (0) 投诉

P:2015-12-21 21:15:03

12

那外模过小是造成扁线的主要原因了?

flame retarding chemicals - 阻燃化合物 (0) 投诉

P:2015-12-29 21:46:26

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试了一下降低模口温度,扁的情况缓解了,但外表很毛。2.4和2.55的模套和2.7的模套都试过了,感觉区别不大。<div>现在不知道表面发毛会不会影响性能。</div>

stadium - 露天大型运动场,【医】 期, 病期 (0) 投诉

P:2016-01-05 16:55:04

14

可以联络我,包你解决问题:QQ382532673

tapping - 预留分支接头;抽头;缠绕绝缘带;割胶 (0) 投诉

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