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[技术资料] 回复解决连续硫化蒸汽进入电缆内部造成的质量问题!
P:2006-12-22 10:44:56
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前两天有看到该问题,总结自己的工作经验作如下阐述。如有不到之处望各版主指教为谢!
要想连续硫化时绝对不进蒸汽是不可能的! 但是可以通过一些方法来解决。
第一,在第一次开机前必须给管道进行预热.12公斤气压10分钟左右就好了。如果是中途停机时间较长的话也要预热,特别是冬天气候较冷的时候。如果让冷空气和高压蒸汽相遇的话水蒸气也会通过蒸汽压力进入导体里造成铜丝氧化和护套破裂。
第二,对线头的密封,如果是开线芯的话起机裸线以最短为好。做牵引和线芯的接头用电工胶布扎紧,并往线芯接头处继续扎20公分左右.开机前把扎了胶布的线芯退到模芯里,开机先开主机让胶料覆盖在接头处向前推进然后开动牵引并用胶布扎紧接头。用这个方法可以防止90%左右的水蒸气进入导体内。
第三,下密封水最好等线出密封20米左右打开,这样可以防止管内气体变成水进入导线内。
第四,进气的快慢以管道的热度有关,预热好的管道可以快些这样管内的线可以早定形避免质量问题的出现。(可以根据工艺来计算出线蒸汽压力)在压力和线速允许的条件下可以分阶段提速,不必等线头出密封口一次性提速。
(供参考)
管理员 奖励 0 金币,.8 声望,于 2006-12-22 17:46:23
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