电线电缆网 > 电力电缆 > 干法35KV交联电缆生产中的难题(完整版)

干法35KV交联电缆生产中的难题 - 无图版

wld1972 --- 2009-08-21 22:12:25

1

   大家好,我公司的设备是白城生产的干法3+1(3层共挤)交联生产线,2002年安装试机。

现在每次开机生产时都发生以下问题:总是开始生产的前1万米线外屏蔽表面有连续的凸起,像半个黄豆粒大小疙疙瘩瘩的,做高压时就在某个凸起处击穿。等到大约生产8千至1万米线之后,就慢慢的没有突起了,表面平整光洁。每次启车都这样,请哪位专家给分析下?谢谢先

hbwjq --- 2009-08-22 09:23:26

2

检查原材料纯度;挤出温度不均匀,检查挤出机内壁是否有凹凸点,凹凸点容易沾上原来的原料。
along588 --- 2009-08-22 09:36:12

3

这个要根据具体情况而定,是否定时排毒氮!

交联管加热有没有问题?

wld1972 --- 2009-08-22 10:33:15

4

我们每次停机都是按规程清理机头,清理螺杆和罗璧的,如果交联管路加热有问题的话,为什么拉8000米之后就正常了
ll88588 --- 2009-08-22 11:08:44

5

一般出现此类情况是内屏跑到绝缘内,主要可能是机头存在问题。
yjlw03 --- 2009-08-22 17:21:41

6

先看材料,如果材料没有问题的话是否在相关模具的设计上存在缺陷,然后就是工艺控制问题,最后是设备的相关问题
563410548 --- 2009-08-23 09:33:49

7

你好 你把疙瘩用刀片片开 看疙瘩是外屏料还是绝缘料产生的 根据情况判定调整 问题的原因
wld1972 --- 2009-08-23 17:56:54

8

同样的材料,一个厂家的同批次的材料,没有更换材料也没有更换和调整磨具,生产几千米之后就正常了,这是怎么会是?
xue8853 --- 2009-08-24 10:25:23

9

开机出现至1万米后就没有了,应属于冷胶,因国产设备螺杆冷却采用自来水,开始循环时极容易造成靠近螺杆处形成冷胶,进口设备采用80℃恒温水冷却就不会出现此现象。供你参考。
bendanwei --- 2009-08-24 11:18:01

10

应该先确定是绝缘涂漆,还是绝缘屏蔽疙瘩?建议硅油加热看下界面!

如真像你说的做高压在某处击穿,个人认为主绝缘问题的能性大些(纯属个人意见),还是以眼见为实!

前8000米存在问题不能确定就是生料,但可以确定问题是在启车过程中产生的,不论是生料是是老料!超过10000米问题消失,设备问题可能行很小!

请大家指点,另请楼主说一下你生产的正常速度!是不是每个规格,都是这个米数?

wld1972 --- 2009-08-24 12:00:18

11

你好,我今天安排把出问题的地方剥开看了,表面看是外屏蔽凸出的疙瘩,其实剥去外屏蔽层之后,原来是绝缘层的凸起,请问这是怎么造成的?我认为完全可以排除设备问题,这些天一直很好,生产的线没有任何毛病,原料始终没有更换。
wld1972 --- 2009-08-24 12:02:16

12

7楼的朋友你好:我今天安排把出问题的地方剥开看了,表面看是外屏蔽凸出的疙瘩,其实剥去外屏蔽层之后,原来是绝缘层的凸起,请问这是怎么造成的?我认为完全可以排除设备问题,这些天一直很好,生产的线没有任何毛病,原料始终没有更换。
78327325 --- 2009-08-24 17:35:12

13

做一下硅油实验,就是在200度用硅油煮2-3小时,到时候如果是绝缘层看看是生胶还是老胶在做调整温度处理
clp521 --- 2009-09-08 19:15:49

14

绝缘凸起的地方剥开,疙嗒的地方的胶块是黄色的料吗?修复后就没有问题了,这是机头的盲区,俗称死角,建议彻底清理机头击穿修复qq286256659

yangyang01 --- 2009-09-18 20:19:18

15

朋友你的问题提我们也遇到过,我们公司也有白城线,我提几点建议你去操作后看看:

既然是绝缘,首先要看是老焦还是生焦(也就是常说的硬块和焦料)。

1、如果是老焦,先检查你挤塑机的问题度设定,温度是否超出材料的最高温度,

2、检查和验证挤塑机各加热区的温度是否正常,热电偶测温是否正常。 白城的挤塑机法兰处(简称快夹)有的是三块加热板加热,有的是加热棒加热,检查加热板和加热棒的功率是否一致 (比如三块加热板,一块是500W,另外两块是1000W或者1500W,那你法兰加热的温度就不一致,有高有低,特别是靠近热电偶测温的这块区域很重要),温度过高形成老焦,温度过低形成生焦。

3、最重要的一个部位,检查挤塑机的螺杆头与过滤板之间的间距(一般在6-10mm之间),距离越小料在这两者之间停留的时间就越短,反之时间就越长,时间如果过长反复的回流,就会在螺杆头与过滤板之间形成老焦,在一定的压力下会随着正常的料一起排出,在线芯表面就有起包现象。

4、如果是生焦,首先还得查看温度是否设置过低,其次检查你的导胶管和法兰加热有无故障,导胶管的长度和加热器的长度差距多大,加热器与机头之间的距离有多大(比如你的导胶管长度30CM,而你的加热器才10cm,那样导胶管的加热器与机头之间的距离如果过长,部分受热不均匀,就会形成生焦,因为在白城线,导胶管与机头连接处无加热器)。

5、不知你的机头是蒸汽加热还是水加热,如果是水加热得查看机头内是否有堵塞的情况,可用气管吹吹,后面就不多说你也知道。

以上只为个人观点,仅供参考,如有不对之处请多见谅。

火焰山 --- 2009-09-23 22:49:43

16

个人认为11楼说法较合理,开机时应为螺杆或某区温度未达到工艺要求,而开机一段时间后摩擦产热或传热而达到温度要求,所以就正常了。

bendanwei --- 2009-09-27 16:44:12

17

朋友,你问题提出来一个月了!还没有找到问题所在吗?你们都做了哪些调整呢?

你也说了,你切开看到的是绝缘凸起,你说不是老胶,颜色你肯定是确定了!

这样看来生料的可能性就大了,不知道你们启车排胶多久?是否是开口排胶?从启车到正常生产是否存在提速过程?若如确定是生料可从以下两点考虑:

1、启车过程就产生,没有完全排清

2、启车没有问题,螺杆和螺膛配合有问题,挤出机提速过程产生生料,而后陆续被带出,产生凸起,当速度稳定了,生料不再产生,但生料很久才能被完全带出!

针对这些,你可以试着1、多排点料,要不同速度的排;2,你8000米过后正常一段后,你再试着改变一下速度,看什么情况。

当然,我想你不会没有尝试过调整挤出机温度,所以没有提这个。

qingtudou --- 2009-10-20 22:57:50

18

呵呵,各位朋友回答的都不错,不过我还是不太赞同 - - 首先楼主应该不是开交联机的机长,所以很简单的问题楼主就搞不懂了,这应该是机长的水平不够

  不知道问题现在解决的怎么样了

-- 结束 --