电线电缆网 > 挤塑 挤橡 发泡 > 护套时突然变细,是什么原因?(完整版)
护套时突然变细,是什么原因? - 无图版
huyie --- 2009-04-14 18:47:51
1
本单位有一套120护套机,用来生产50对以上的通讯电缆的护套,从3月底至4月上旬,常在中或下午(即生产2小时以后)出现电缆突然变细的情况,具体情况如下:
4月9日生产200P0.4电缆,正常时电缆外径为D22.5mm,生产线速度为24米/分,牵引电压为318V挂3档,调速器6RA28上显示为52.3%~57.3%,主机电压为361V,主机电流在95~125之间变化;早上8:30开始生产,10:30出现电缆变细的现象,电缆护套外径变为了D20.9,原护套外径由1.6mm变成了0.8m,整个电缆约20多米,是逐渐变细的.
据现场人员观察,变细时主机电压表\牵引电压表均是稳定的.
那变细是什么原因呢?
是螺杆问题,塑料问题,还是加热温度问题?
zht1986 --- 2009-04-14 19:20:59
2
huyie --- 2009-04-14 19:30:48
3
料斗的料是全满的,由重力作用自动下料
jun --- 2009-04-14 19:43:46
4
huyie --- 2009-04-14 19:50:46
5
拆下螺杆时,发现螺杆中间有一段变细,螺杆外径约D118mm ,且沿螺杆(约500~600mm长)园周磨损,有毛刺,毛刺高度约1mm,于是将毛刺打光,重新装上螺杆,4月10日再次生产时,在11:00依然发生突然变细现象.。
原护套料为小池的,怀疑料有问题,当日下午更换为其他厂家的料(约0。6吨)后,再生产,未发生变细的现象。注:在挤出过程中,下料口设定温度为120度,实际温度为180度。
当时发现换料后,挤出主机电流变稳了在137~143之间变动,很显然比原料稳定多了。
现在有人怀疑是螺杆中部变细造成出胶料不稳,以致变细;也有人怀疑是料的问题,为什么两种料挤出电流变化范围不一样,说明后者融溶程度不一样?
请大侠们帮忙分析一下.
huyie --- 2009-05-04 13:37:00
6
实践证明,突然变细的原因是由于料的原因造成的,当时使用的湖北小池的料,使用该批料时挤出主机电流变化较大,对于120主机,约28%左右的变化范围,,换了另一批料后,主机电流稳定多了,约5%以内的变化,未再频繁变细的现象.
huyie --- 2009-05-04 13:38:52
7
每年3月份为梅雨季节,是否是在生产塑料的过程中受潮?
bsdtdw --- 2009-05-04 16:06:06
8
注:在挤出过程中,下料口设定温度为120度,实际温度为180度。
这样也能开机?温差这么大?我一般要求在5度以内。
xiaoji --- 2009-05-05 13:28:08
9
基本可以判断是原材料问题,不同厂家生产的料在温度和性能方面是完全不一样的。
如果主机电流不稳定,说明螺杆在旋转过程中受力是不均的,在这种情形下是不应该进行挤出生产的。
而且进料口温度不能太高,会使粒子在进料口处结块,根本进不了料筒,堵塞进料口。
chendehua --- 2009-05-06 15:24:20
10
2.挤塑机传动皮带是否需要更换或调整
3.适当降低下料口温度