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关于JKLYJ-10电缆绝缘老化不合格问题的分析,急! - 无图版
凡人 --- 2007-01-03 18:40:30
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近段时间(从今年8月开始),我们公司生产的部分JKLYJ-10电缆(采用交联机组生产),绝缘老化试验经常不合格(主要是老化前后的抗拉强度变化率不合格),具体情况为:
材料的压片试验合格(老化前为22~24N/mm2,老化后为23~27N/mm2,变化率在10%以内),
但是在成品电缆上取样时,老化前为16~19N/mm2;老化后为23~28N/mm2,变化率在40~80%,
从压片的情况看来,材料应该是没有什么问题的,问题主要出现在交联工序上,但是具体是什么地方不对了呢?我们试着调整过交联工艺(调整生产线速、调整硫化管温度),使电缆的热延伸分别在40%~60%、70%~90%和90%~130%,取样做老化试验,老化前后的抗拉强度变化率还是不合格,我们也在不同的二台交联机上生产、取样测试,还是不合格!,更换过绝缘材料,生产出来的也不合格。
所以,恳请各位专家、高手指教,是原材料的问题?是交联设备问题?是交联工艺问题?还是测试问题???
xuesong --- 2007-01-03 22:37:20
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就你介绍的情况来看,应该是材料本身的问题。原因分如下:
1、通过调整交联的工艺,可以很好地控制交联度,也没有发现其它质量问题,证明你的工艺是没问题的。况且10KV 架空线是 很成熟的产品了,不应该出现工艺问题。
2、从你的试验数据看,老化后的抗拉强度压片试验与成品试验基本一致,说明材料老化后的性能基本是稳定的,也侧面证明你的工艺是没有问题的。
3、压片试验的试样、与从通过塑化挤出成型的绝缘层上制备的试样,其分子结构的变化是有差别的。压片时材料没有受到剪切作用所以制片后抗拉强度大点。从产品的绝缘层上制备的样品,是通过螺杆、机筒的剪切、摩擦及加热塑化后成型的,又通过了高压高温下交联,分子结构虽然形成了立体网状结构,但是交联链接大多都是横向进行的,纵向的链长如果不够长(既交联前的平均分子量不够大),也可能造成绝缘层的抗拉强度减小。 从你试验数据看,老化前的抗拉强度已很接近标准值13MPa了。
以上纯属个人观点,仅供讨论和参考。
hehw --- 2007-01-04 13:12:19
3
这个指标通常生产厂家不是太关心,但要求做型式试验时才关心。
提个建议:取8.7/15kV交联电缆做个试验对比一下,很有可能也存在不合格现象;
能否列出你的硫化管温度设定曲线数据?或许这里能找到问题的解决办法。
hehw --- 2007-01-04 13:20:12
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能否将硫化管温度设定值列出来?或许能找到解决办法。
另:建议取8.7/15kV电缆也进行同样的试验,可能也存在此问题;再就是放几天(7天以上)再取样试验看看结果如何?
过去几年广东电力进行质量抽检,很多样品(5.7/15kV电缆)有此问题,后来都解决。表面上看,这些是硫化过程中温度曲线设定不合理所致。
不过你现在是架空电缆,材料问题当然不排除,但从上面所说事实,想必已经找到他们解决的办法了,能否可行,试试吧。
凡人 --- 2007-01-05 18:39:13
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hehw --- 2007-01-09 09:35:42
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我这讲的只是8.7/15kV交联电缆啊,现象是刚生产出来的电缆此问题多一些(试验数据与楼主所述一样),放置一段时间后基本没问题(注意到楼上也说是“基本合格”),但不能杜绝。是否对架空电缆有帮助,你自己试咯。
用哪家的设备没关系;也不否认是材料不同的原因。
你所提出的硫化管温度曲线与通常的设定没有区别,,建议改为370-390, 380-400, 370-390, 340-360, 300-320, 260-280;如果不行,按此方法做更多一点调整,另注意生产速度的调整。
看过一些专家的分析,好象说是XLPE的微晶结构和应力所导致,与质量工程师说的差不多,即是试验前后,绝缘层的微晶结构及应力发生了某些的变化。
我所说的例子大致情况是:高温高速所导致;过去人们喜欢在此方面和连续生产时间方面比试交联电缆生产水平,都想突破或不了解“交联料”的半衰期、材料结构及应力等理论基础。
但有一点必须考虑,架空料中加入了约2%的碳黑(是自己拌的吗?),是否有影响,看看别人怎么说吧。如果是现成的材料,问问材料厂家,他们的工程师应该经验丰富一些。
所述只是经验,仅供参考!
凡人 --- 2007-01-09 18:30:05
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wzh828 --- 2007-09-17 14:23:27
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本人认为是老化中仍在交联.有二个试验可做:
1.先80度烘一天,再做老化;
2.老化后的试样做热延伸,与下机时的热延伸进行比较.