1、在铜线直径为0.06~0.10mm的范围发生;
2、退火后伸长率不到15%,低的甚至10%都不到;
3、这种伸长率低的线从外观上看,表面麻麻的看上去很粗糙;
4、这种线的屈服强度和抗拉强度都很低,屈服强度小于130Mpa,有时甚至不到100Mpa。抗拉强度小于220Mpa,经常低于200Mpa;
5、使用的原料铜杆是美国南线设备生产的低氧铜杆;
6、拉丝工序的拉丝水温度在35~50度;
7、发生伸长率低时,同时退火出的产品并不全部都低,有些能到达平常的水平;
8、这些伸长率低的线,不经过退火,再继续往下拉成更小直径的线,退火后伸长率也很低;
9、退火温度约400度左右,退火时间只有零点几秒;
10、调试过降低退火温度,也调整过拉丝工艺流程,均没有改善。
每年均为这事弄的人心惶惶,大家都束手无策,请各位大侠指点迷津。
注:我们公司是做漆包线的。
[yuzeliang 在 2008-7-4 19:14:03 编辑过]
不知道是怎么退火的?
可能是退火不均匀吧!
也有可能是原材料有问题!
建议用无氧铜,美国南线设备生产的低氧的
这些伸长率低的线,不经过退火,再继续往下拉成更小直径的线,退火后伸长率也很低;——————用小线规开小线!
这种伸长率低的线从外观上看,表面麻麻的看上去很粗糙;————————原材料有问题,使用无氧铜杆!
拉丝工序的拉丝水温度在35~50度;——————————拉丝水的温度偏高,(具体的,有点不清楚,请高手指教,在此谢谢了!!)
请高手接上,在此谢谢了!!!
接—4楼
这种伸长率低的线从外观上看,表面麻麻的看上去很粗糙
--------好像过烧——又好像材料万问题,应该拉丝中间退火
发生伸长率低时,同时退火出的产品并不全部都低,有些能到达平常的水平
——好像材料本身存在缺陷,换另外材料。在江浙地区有一种铜材1.13的专用于双零线生产,效果很好。
国产铜,常州杆生产0.05以上的漆包线,还算稳定,台湾太平洋杆生产双零线也不错。
调试过降低退火温度,也调整过拉丝工艺流程,均没有改善。
——降低退火温度,降到什么程度?降到回弹增大时,降到强度明显增大看看怎样?
——拉丝过程加退火。
每年均为这事弄的人心惶惶,大家都束手无策,请各位大侠指点迷津。
不要惊。没问题,搞技术的不失业啦吗?
下一棒,接棒!
[zqb 在 2008-7-3 12:04:49 编辑过]
[zqb 在 2008-7-3 12:10:28 编辑过]
1、在铜线直径为0.06~0.10mm的范围发生;
双零线,用无氧铜吧。低氧铜中含Cu2O硬粒子多,对双零线影响大。
抗拉强度很低?
应该是温度过高!