5月17日下午我们生产3类100对低烟无卤数据缆,采用的专用螺杆,因为上午料筒加满了料后拆螺杆,下午3点开始生产的,料在料筒内也烘了4-5小时,开始400米左右外表正常,400米过后护套表面开始出现一些长圆形小洞,边界还算光滑,在机头出料口观察是由于护套表面气孔挤出后破裂造成,切片看只是在表面,将剩余的料用大料筒烘3小时(80℃)后生产,工艺不变,表面就正常。
向供应商投诉后,供应商分析是由于在挤出过程中,螺杆的下料口温度过高,导致低烟无卤料从料斗下料后,在加热1、2区压缩段马上融化,将低烟无卤料粒子间空隙中的空气包裹在料内,螺杆的压缩不能将空气向下料口排出,导致同料一起挤出而形成不良。
有道理么?
为什么前面400没问题,后面加进去就不行了呢!?
我觉得是受潮啊
前面400米烘过,没问题,后面剩下的烘过也没问题,很有可能是受潮了
不过也不排除是生产一段时间后,摩擦生热,温度过高使粒料分解
可能原因:材料受潮,加工温度过度
建议:
1.对材料进行干燥处理
材料经过50-60摄氏度热风加料斗进料;
材料在70-80摄氏度烘房内开包处理7-8H,干燥处理后材料应及时使用
2.调低机身和摸头温度
3.降低螺杆转速

不会是受潮,受潮一开始挤就会发泡了,还是剪切的问题,挤一段时间要降低温度,加强冷却,控制住温度可以解决问题。

可能是因为电缆的水份本身没有烘干,在加上你是把电缆料倒在料斗中的,在加热过程中,水蒸汽被蒸到上面的电缆里,而在底下的电缆料被烘干了,所以你之前的400米是好的,后来表面不好。
低烟无卤的原料就很容易吸收水份。
尽量要求供应商用铝箔袋子包装,可有效排除供应商这里发生的问题。
温度高了
gavin:
可能原因:材料受潮,加工温度过度
建议:
1.对材料进行干燥处理
材料经过50-60摄氏度热风加料斗进料;
材料在70-80摄氏度烘房内开包处理7-8H,干燥处理后材料应及时使用
2.调低机身和摸头温度
3.降低螺杆转速
讲的很好啊,供应商也确实讲的有道理。
我也遇到这种情况。
开始生产时还好,做了3~4小时后发现护套成品表面有孔洞。
赞同以上所有回复。
这样的情况,应该是受潮了,因为第二次烘料后生产工艺不变,产品表面OK了,说明材料明有水份。阻燃TPE的分解温度最低的也在270以上,做线挤出温度最高也就210度+20%剪切热量也不会达到270度。而我们TPE双螺杆挤出造粒温度都在210以上剪切热量更高。所以材料除非在造粒过成中烧焦,在做线挤出过成中一般是不会出现烧焦情况的。。有TPE生产工艺上的问题大家可交流:133 7777 7892谢先生
温度过高,分解导致。另水分也是一个原因