7/0.2镀锡丝+硅橡+成缆+ 硅橡护套
线芯为1.2mm
总外径为4.5到4.7
还请大家帮忙,做出的时候会起泡,而且还是还没熟时起泡的,还知什么原因,还请大家指教啊,!
是不是壁厚太小啊,???
1. 请说明总外径4.5为护套后还是成缆后外径呢?设计护套厚度为多少呢?
2. 厚度太薄也可能是原因之一。
3. 绕包材料最好用透气较好的无纺布,而不用聚酯带。
4. 挤出时压料要压足,因为挤压式生产,如果出料不够后会出现气泡。
5. 填充要填圆,填足,填充料不足也容易产生此现象。
6. 防止出现这样的情况还有就是在模口抽真空,把缆芯里的空气抽掉,也不会出现这样的现象的。
希望能对照一下,现场多发现,找到原因,顺利解决此事。
加油,我相信你会克服这个问题的!
[享受周末 在 2006-11-9 15:08:13 编辑过]
是三根线芯成缆,成缆后线径为2.7左右
也没有绕包,成缆后就加外套,
也试过了,还是老样子啊,都没心思做下去的了
王德根先生:
不要遇到这么一点挫折就气馁,要对自己有信心,我在精神上支持你
1、建议你采用挤压式模具,模芯尽量离下模座稍远一点,但不宜太远,太远的话偏心难以控制
2、在模具后面加上真空棒,采用分段硫化:先用热(温度为90度左右)水槽先硫化,热水槽可以放长一点,再用硫化箱进行硫化
据我的经验,应该是抽真空压力太小的缘故.一般来说,小外径的硅胶护套壁厚在0.8以上就不易起泡了.确认你的真空值,压力控制在-0.07Mpa以下再试试.
这个问题其实很简单,首先要看做什么颜色,黑色的会有这样的情况,但也可以解决,其他颜色不会有这样的情况的,即使有也是温度速度没有配好,再不清楚可以跟我联系nstyw@163.com
外套的颜色是黑色的啊,
线芯有抹滑石粉啊 注意一下啊 有填充的话先烘一下在试试啊!!
黑色的硅橡胶?
我做过一回,加的是炭黑,硫化剂双24,但硫化很差,不知大家的黑色用的是什么
要要进口的
还是温度和速度掌握的不好,不知你的硫化箱几区?一区二区低一点,三四区最高,五六区低一点.
谁介绍一下黑色硅胶吧,想了解:
1.色母料用的是什么或那家的
2.挤出和硫化与其他色有什么不同,要注意什么
3.硫化后的黑色硅胶性能与其他色的会不会有不同
绝缘一定要采用硅胶吗?这么小的外径用FEP也可以,温度等级也完全可以达到的啊 !
另外,选择合适的硅胶配方,或者选择国外好一点的硅胶材料和配套的硫化剂!
几个要点要控制好:
1.炼胶前,清洁设备(包括炼胶机和挤出机等),准备好原材料,该线材硅胶用量:14公斤/公里,并依本单所用硅胶量称量好相应的色膏及硫化剂;
2.炼胶:将硅胶在炼胶机上混炼,先包前辊,随后包后辊,两面操作,辊距5~8mm,混炼时开启冷却水,混炼时间控制在15分钟,要求:硅胶柔软,塑性好;
3.将与所炼硅胶重量配合的色膏精确称量并混合,单独在混炼机上充分糅合好;接着与已炼硅胶混合,继续混炼到整体颜色均匀,约10分钟;接着加入称量好的双二四硫化剂,继续混炼15~20分钟,至所炼硅胶表面光洁,无明显气泡,则可切片待用;
4.挤橡:低温挤出,挤出时机身及机头要开启冷却水,在过滤板前可加装100~120目过滤网一张,机头前预热管温度设定:180℃,使用真空泵抽真空,抽风口要密封;
5.硫化:线速按生产线材外观适当调整,在第三段硫化管中将成品线在过线轮上复绕一周,以延长硫化时间;
6.护套: 硅胶GF2051+色膏(比例:硅胶:1924:6801:1430:1602=1000:3.5:2.8:0.3:0.052)+2%双二四硫化剂,PANTONE 429C.亮面。
我认为是 硅橡皮护套中的DCP没有分散均匀,在连续硫化的过程中在100度开始分解,在护套层内部形成气泡!我在生产过程中也遇到这样问题!
硅橡胶护套起泡,是做每个做硅橡胶电缆厂家都遇到的问题.
一、混炼胶的不同也是起泡的原因之一。
二、挤护套一定要抽真空。
三、聚脂绕包也可挤护套。
四、挤出时压力要大。
五、绝缘、成缆过程电线不得受潮。