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双头大拉内侧镍带退火粘铜 - 无图版

九把刀 --- 2015-04-14 20:56:18

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双头大拉内侧镍带退火粘铜

1\进口双头大拉最近发现K3主退火轮,内侧镍带连续退火表面出现点状粘铜现象,呈连续\规律性,相间1cm。外侧没有粘铜,光亮。主要产品供漆包线,对丝表面较严。   

2\现象:内侧镍带粘铜,铜丝表面肉眼无法察看。外侧及其它退火镍带没有。  200倍显微镜能观察到丝单侧有退火产生的片状堆积物。


准备进行质量改进:

原因分析与改进:

1、张长问题(适当调整后面K4、K5定速轮速度),严格控制张力器张力,防止丝变细退火后变形率在2~3丝。

2、调整整瓷叉位置,保持在中心,防止丝擦伤造成规律性抖动。

3、保证各导轮无晃动、磨损; 

4、检查镍带使用是否一致,防止厚度不一样,线速度不一致。

5、调整退火轮冷却水温度25度,减少双头退火镍带冷却量存在差别。

目前工艺:拉丝液浓度13(大拉)\PH 8  温度35;滑动系数是0,8  ,拉丝速度控制在18~20M\S拉丝高手们,还有好的建议和方法,能告知!质量改进效果将跟进!

yuecan600 --- 2015-04-19 22:44:45

2

能列的问题都写了,机械磨损或滑动磨损,主要原因只有一、二个。证明你工作做得细。只是拉丝液温度我有些怀疑,不管是哪个国家的设备,工艺,如果拉丝机厢内液温度是35,那将是最先进的。滑动系数是0还是8,这是那一道的系数,我不明白。
xvjn --- 2015-04-22 11:23:42

3

是0.8
九把刀 --- 2015-05-16 11:47:08

4

问题已解决:

    1、用高倍显微镜检查成品丝内侧有拉制产生的小翘皮。2、对调内、外侧成品模,外侧出现。3、更换新模具后正常。

    此套模具是新修复的,当时未怀疑。

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