各位朋友,我向大家求助,情况是这样的,我们用的铜是江铜集团的2.6无氧铜杆,在开0.50无氧铜的时候速度可以达到1000米/分钟不会断线,换开0.574无氧铜后,速度在700米左右不会断线,但速度提升到800米就会在退火后两个蓄线的轮子那里断线,也就是在退火导轮之后,进预热机之前断线的。我对断线的样品进行了查看,发现那一段样品伸长率不良,断处铁色异物。难道是铜的问题吗?我在开0.50无氧铜的时候没有断线可以排除铜的问题了吧。是不是退火机的问题?如果退火跟串联没有同步为什么不是在退火机里面断呢?为什么开0.50无氧铜没有问题呢?我增加了一个附件,里有退火断线位置图片。请问是什么原因造成的?麻烦各位大侠帮忙解决问题。
好像没有办法设置不用金币下载。
看了你断线的位置,你注意看一下开机的时候退火和预热电压电流是不是稳定,检查一下碳刷!
700m不断,加到800m就断,应该是缓轮被拉到顶拉断的,可以在加速时看一下缓轮位置
如果是缓轮被拉到顶拉断的,应该如何解决呢?我们以前用的配重块是两块,现在要用4、5块配重块。
开机的时候退火和预热电压电流稳定,是缓轮被拉到顶拉断的,请问有什么办法可以解决?碳刷的问题引起拉丝的速度跟不上牵引的速度?
检查下之前的导轮,看看是不是导轮转动时内外晃动<div>
</div>
好的,找了设备工程师过来检修,当天开的是0.50无氧铜,1000米/分钟,工程师没有发现问题。