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冲击试验机在使用中出现的问题和解决方案 - 无图版

依然小步 --- 2014-04-02 15:05:10

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核心提示:冲击试验机在使用中可能会出现一些问题,从而导致使用故障,比如说示值偏高或偏低,总结其原因可能主要有几点,度盘指针灵敏性差,卸荷后有中途停止现象,或者零点位置经常变动,指示表的表杆与冲头相对初始位置不对,或因指针松动位移所造成的。

冲击试验机具体会出现的问题非常多,每一个细致的问题都需要及时的解决,才能保证其工作效率不会受到影响,通过对问题的总结以及解决方案的介绍,能够帮助人们更好的运用冲击试验机。

齿杆上的滑轮及其轨道灰尘过多、锈蚀,这时需要卸下清洗干净,再加少许钟表油。指针转动轴脏了应清洗,齿杆压片和齿杆之间有接触要调松。缓冲器回油情况不好,要加以调整或清洗。测力活塞上的皮带脱落或太松,使活塞不能匀速运转,要安上或调紧。

测力活塞在油缸内摩擦力增大或出现卡死现象,应用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。摆锤在扬起过程中有阻碍物,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。清除掉阻碍物或清洗干净。

做拉伸试验时,试样断口总是在两边断。造成这种现象首先应考虑试验机主体部分安装是不是垂直,如垂直,再从以下3个方面进行排除:

1.钳口装夹时没放正,应按要求使钳口对称的夹好试样。

2.钳口质量低劣,牙齿损坏,除了影响钳口不同心外,还使试验过程中试样打滑,使屈服点很难辨认。这时应更换钳口。

3.升降导轮调节不正,使上下钳口不同心。应加工一个检验棒,当上下钳口拉紧后,以两根力柱为依据用百分表测量,直到调节合格为止。

摆锤位置不正常,摆杆对不准垂直标记:

1、油的黏度过大或油太脏。此时更换黏度合适的油。

2、测力活塞转动有较大摩擦或不转动。检查冲击试验机是否水平,排除测力活塞故障。

3、存在不稳定摩擦力。清洗摆轴轴承、齿杆、指针、线轮,调整好试验机水平,减少存在的不稳定摩擦力。

锤回位不正常,时快时慢:

1、通常情况下,将缓冲器旋到恰当位置即可。

2、如果缓冲器的油孔被堵塞,或缓冲阀的钢球与进口接触部分有脏物或间隙过大,都会使缓冲器失灵。清洗缓冲阀,调整钢球与阀座间隙在0.5mm左右。放置油针旋钮,使油针与阀体之间的间隙减小,并重新列出A.B.C砣的标志。

3、当温度影响较大时,可适当更换油。

被动针不能很好的停在任意位置,并且和主针不重合:排除方法是卸下表盘玻璃,调整被动针压簧螺丝,并调整指针,使之与主针重合。

加荷时,油路系统漏油严重或油管破裂,检查油路系统接头处是否拧紧,如有需要更换垫圈的,要及时更换。如果是油管破裂,那么需要更换强度更高的油管。观察送油阀,溢流阀活塞是否顶死或装反调整好。

试样断裂后,摆锤快速回落,造成冲击主要是缓冲器失灵,除了按照常规调整外,还应考虑用油是否太稀、太脏等。

冲击试验机的示值偏高或偏低,其原因是指示表的表杆与冲头相对初始位置不对,或因指针松动位移所造成的。若示值偏高,可将零位调节螺钉向上调,调至指针顺时针转动量等于示值偏高量之后,再将指针松开并恢复到零位,然后紧固。若示值偏低,则与上述调节螺钉时方向相反。

另外,试样在冲击试验机上所受的压紧力过大时,示值会偏高;反之,则示值偏低,所以其压紧力为20至30公斤力为宜。http://gongcheng365--.cn/

xiaocao88 --- 2014-04-18 11:49:12

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