无卤低烟护套挤出总是表面麻面、出胶不稳,快被客户催疯了!
最近换了一批无卤低烟护套料,挤出的时候螺杆经常打滑,线速一快就出胶不稳,护套表面还总是有麻点和气孔。
调了温度、换了螺杆组合都没用,有没有老师傅能分享下经验?是配方问题还是挤出工艺的锅?
2026-05-14 08:59:58 点赞(0) 投诉 联系料厂吧,咨询下工艺参数
2026-05-14 09:13:17 点赞(1) 投诉 螺杆打滑,说明进料段温度控制不住,没推力。联系料厂,看看温度阶梯设置合理不,如果没有螺杆冷却,这个料就不适合于你们生产。
2026-05-14 09:21:09 点赞(1) 投诉 温控出了问题,低速生产行不行,材料与设备不匹配,如果开其他低烟无卤没问题,就和原材料沟通下
2026-05-14 09:36:45 点赞(1) 投诉 psy:联系料厂吧,咨询下工艺参数

2026-05-14 09:52:18 点赞(0) 投诉 gwmtians:螺杆打滑,说明进料段温度控制不住,没推力。联系料厂,看看温度阶梯设置合理不,如果没有螺杆冷却,这个料就不适合于你们生产。
2026-05-14 09:53:15 点赞(0) 投诉 zhangyuhang564851702:温控出了问题,低速生产行不行,材料与设备不匹配,如果开其他低烟无卤没问题,就和原材料沟通下

2026-05-14 09:53:30 点赞(0) 投诉 别光调自己的工艺,先找料厂要他们的推荐温度阶梯,很多时候是你们的温度曲线和料的特性完全不匹配。
2026-05-14 10:11:10 点赞(0) 投诉 我之前踩过这个大坑,最后就是靠调整进料段温度 + 加了螺杆风冷解决的。
2026-05-14 10:11:23 点赞(0) 投诉 我们也遇到同样的问题,螺杆压缩比1:1.6,刚开始厂家(ATP)说我们蜂巢板要换中空的(就是中间一个大孔,没有常规的小孔),厂家还排了技术人员现场调试,但我们把机头打开,蜂巢板拿掉后排胶都排不出来。后面温度各种调试,第一段调到100度还是不行,最后只能换了一个厂家的料就可以了。厂家说他们这款料在其他客户那里没有不出料和出料不稳定的情况,所有现在都没有搞清楚具体原因。
2026-05-14 11:10:30 点赞(0) 投诉 之前用的材料没有问题 换了新材料才出现的 说明机器本身问题不大 可以咨询材料厂家 主要是工艺温度 特别是进料口的温度 如调试以后 还不行,就需要材料厂家 调节熔融指数 根据具体生产情况 进行调节。
2026-05-14 11:37:28 点赞(0) 投诉 2个问题,1是进料口温度不要太高,建议120--130就行;2是材料配方上需要调整;只要炮筒正常基本就这两个原因
2026-05-14 12:48:15 点赞(1) 投诉 gafen2012:2个问题,1是进料口温度不要太高,建议120--130就行;2是材料配方上需要调整;只要炮筒正常基本就这两个原因
好的,太感谢了
2026-05-14 13:27:20 点赞(0) 投诉 不知道你解决了没有,之前我们也遇到了类似这样的问题,挤出熔体不稳定,外径波动大,甚至脱料。现在解决的办法是:1、速度降到50m/min及以下,让线径控制有时间反应。2、速度继续加快,把螺杆转速提上来,让材料在螺杆内部“搭桥”,避免材料抱死在螺杆上,导致进料段和塑化段容积变小,出料不稳定。
2026-05-14 14:33:17 点赞(0) 投诉 匿名:别光调自己的工艺,先找料厂要他们的推荐温度阶梯,很多时候是你们的温度曲线和料的特性完全不匹配。
是的,我们也试过调整过挤出模具和温度参数,最后换一家塑料就可以了。
2026-05-14 15:53:03 点赞(0) 投诉 麻点和气孔都是前面打滑造成的,物料在螺杆里面停留时间长了。避免打滑,就要让物料在螺杆里能建立起压力,推着物料往前走。先用温度计标定一下各段加热区的温度准不准和稳不稳,温度不准不稳,在面板上调半天也没用。
2026-05-14 22:03:32 点赞(0) 投诉